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0Cr17Ni7A1不锈钢热处理工艺研究

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  摘要:研究了热处理工艺对0Cr17Ni7A1不锈钢洛氏硬度的影响。将0Cr17Ni7A1不锈钢调整处理后冷却到15℃以下进行深冷处理,并保证调整处理和深冷处理的时间间隔小于1h,可以降低组织的奥氏体稳定化程度,使其转变为马氏体组织,从而提高材料的洛氏硬度。经固溶处理一调整处理一深冷处理一时效处理,可以明显提高0Cr17Ni7A1不锈钢的洛氏硬度,为44-47,符合稳定使用标准的要求。
  关键词:过渡型不锈钢;热处理工艺;冷却;洛氏硬度
  中图分类号:TG 142.71 文献标志码:A
  0Cr17Ni7A1不锈钢是美国Armco Steel公司1948年研制出来的一种沉淀硬化不锈钢,属于半奥氏体沉淀硬化不锈钢的一种。0Cr17Ni7A1不锈钢具有奥氏体钢的耐腐蚀性强、冷加工性能好的优点,同时兼具马氏体钢可通过相变和沉淀硬化提高强度的优点,被广泛应用于制造航空发动机的弹簧、飞机内架、纵梁支架、发动机恒速器弹簧、卫星零件的弹簧垫圈、各种仪表弹簧(拖簧、恒力簧)、军工手枪弹簧、热圈及机器部件等。0Cr17Ni7A1不锈钢的主要成分如表1所示。
  0Cr17Ni7A1不锈钢的上述特点,是由于其马氏体转变温度(Ms)较低,经固溶处理后能获得不稳定的奥氏体组织,具有较好的塑性和成形性,便于进行冷加工和焊接加工等。这种奥氏体组织可以通过热处理或冷加工转变为马氏体组织,并经过时效处理,析出硬质相,进一步提高材料的硬度。
  0Cr17Ni7A1不锈钢用作弹性材料时,通常采用不同的热处理工艺来实现马氏体转变和沉淀硬化,如通过固溶+冷拉+时效,固溶+调质+冷处理+时效和固溶+调质+时效来获得不同的使用性能。然而对0Cr17Ni7A1不锈钢的热处理工艺的研究,尤其是结合实际生产条件的研究报道较少。
  为了实现0Cr17Ni7A1不锈钢的工业化应用,本文分析了不同热处理工艺对0Cr17Ni7A1不锈钢洛氏硬度的影响,探讨了其硬化机制,为蝶形弹簧零件的生产和开发提供参考依据。
  1试验
  试验选用固溶态的0Cr17Ni7A1不锈钢板材加工成蝶形弹簧零件,结构如图1所示。该蝶形弹簧零件的基本使用要求是洛氏硬度稳定在42-47。0Cr17Ni7A1不锈钢样品在RYD-75-9型盐浴炉中进行高温调整处理,在RQ3-60-9渗碳炉中进行中温调整和时效处理。具体热处理工艺如表2所示。
  2结果与讨论
  2.1热处理工艺对0Cr17Ni7A1不锈钢洛氏硬度的影响
  根据蝶形弹簧零件的基本要求、加工情况以及车间现有的生产条件,选用的工艺方法如下:加工成形-调整处理-时效处理-吹砂。首先对0Cr17Ni7A1不锈钢进行加工成形处理,然后进行调整和时效处理(工艺1)。对工艺1生产的产品进行洛氏硬度分析,随机在热处理炉的不同位置选择5个样品测试其洛氏硬度(见图2),可以发现,工艺1处理后的样品的洛氏硬度平均值在28左右,远远低于要求的洛氏硬度指标。
  为了进一步分析0Cr17Ni7A1不锈钢的热处理工艺对其洛氏硬度的影响规律,采用工艺2对其进行热处理,其洛氏硬度平均值约为22(见图2)。这与徐效谦和严茂芳等的研究結果完全相反。
  图3为工艺2热处理后0Cr17Ni7A1不锈钢样品的金相图。从图3中可以看出,材料的组织主要为奥氏体组织。奥氏体组织的硬度较低,这与材料的洛氏硬度约为22一致。
  张文华和朱韬等研究表明,0Cr17Ni7A1不锈钢的Ms较低。固溶处理后,组织中通常会有大量的奥氏体保留下来,因此在调整处理后应采取一定的措施来提高马氏体的转变程度,以保证在时效前基本上保持马氏体组织,之后再进行时效处理,使其获得高强度和良好韧性配合的综合力学性能。
  图4为调整处理温度对0Cr17Ni7A1不锈钢Ms的影响。从图4中可以看到,760℃调整处理时Ms略高于80℃,零件在室温或更低的温度下停留会导致奥氏体稳定化,造成组织中马氏体含量较低,导致其洛氏硬度偏低,仅为28左右。采用工艺2进行950℃调整处理后和深冷处理前,由于没有恒温深冷处理设备,试样采用保温桶和液氮进行深冷处理,生产周期较长,调整处理与深冷处理时间间隔超过8h。低温下长时间停留会导致奥氏体稳定化程度大大提高,在深冷处理时,样品组织转化成板条马氏体的数量极少(见图3)。
  丁文华等的研究表明,为了完成马氏体转变,达到最大强化效果,需使样品冷却到15℃以下。由于受季节、地理位置等因素影响,760℃调整处理后空冷或水冷都不能保证零件温度处于15℃以下。结合上述研究,采用工艺3对样品进行热处理,760℃调整处理后空冷,然后在15℃以下进行深冷处理。为了减少奥氏体的稳定化,调整处理和深冷处理的时间间隔应控制在1 h之内。
  图5为工艺3处理后的0Cr17Ni7A1不锈钢样品的显微组织图。从图5中可以看出,0Cr17Ni7A1不锈钢组织完全转变为板条马氏体。奥氏体减少,板条马氏体增加。由于板条马氏体的高硬度特性,使样品的洛氏硬度达到45-46。针对现有的生产设备和技术条件,对样品采用固溶处理-调整处理-深冷处理-时效处理工艺进行生产,可以满足产品的设计和生产要求。经过多批次的重复生产试验,0Cr17Ni7A1不锈钢样品的洛氏硬度为44-47,重复性好,并且推广到其他两个产品,多次生产,洛氏硬度均稳定在44-47。
  2.2调整处理后室温停留时间对0Cr17Ni7A1不锈钢样品硬度的影响
  表3为调整处理后,室温停留时间对样品洛氏硬度的影响。从表3和图5中可以看出,无论是工艺2还是工艺3,调整处理与深冷处理之间的时间间隔大于1 h均会使奥氏体稳定化,降低样品中板条马氏体的含量,从而降低样品的洛氏硬度。而停留时间小于1 h,0Cr17Ni7A1不锈钢中奥氏体来不及稳定化,进行深冷处理时,会增加板条马氏体的转变程度,增加组织中板条马氏体的含量,提高样品的洛氏硬度,达到44-47。后经多批次生产应用,均未出现洛氏硬度不达标问题。
  3结论
  (1)0Cr17Ni7A1不锈钢经过固溶处理-调整处理-深冷处理-时效处理,可以使0Cr17Ni7A1不锈钢的洛氏硬度得到明显提高。
  (2)oCr17Ni7A1不锈钢经调整处理后将其冷却至15℃以下进行深冷处理,可以基本保持马氏体组织,从而提高材料的洛氏硬度。
  (3)实际生产中,调整处理和深冷处理的时间间隔不能过长,需要小于1h,可减少组织奥氏体稳定化时间,提高材料组织中的板条马氏体转变程度,提高材料的洛氏硬度。
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