浅谈水电站电缆日常维护管理
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作者: 张文清
[摘要] 该文通过对内湖水电站发电机端短路事故的分析,阐明加强小水电站电缆日常维护管理的重要性,提高小水电站日常运行维护管理水平,防范事故于未然,才能保证水电站安全运行,提高电站的经济效益。
[关键词] 发电机端 电缆 短路 运行维护
内湖水电站位于漳浦县,离县城25公里,属鹿溪上游,该电站为引水式电站,引水渠长4000米,引用流量2.5立方米/秒,利用水头116米,压力钢管直径0.9米,长310米,水轮机型为HL110― WJ―60,发电机型号SFW118/45―6,调速器型号XT―300,主变压器型号S9―2000/35/6.3,装机容量2*800千瓦,1978年动工,1979年建成投入使用。电气主接线为发电机电压侧单母线结线方式,发电机端与母线联接电缆型号为2LL―3×95,电压等级6.3千伏。
1 事故概况
2005年5月26日18时,内湖水电站2号发电机组在运行中,突然出现发电机冒烟,电站继电保护装置动作,发电机跳闸,调速系统关闭,整个电站全部停机。此时根据记录显示,发电机控制屏表计指示电压为6.3KV,电流为69A,功率因素0.92,有功功率700kw,无功功率为300kvar,室内温度380℃。经检查为发电机定子线组A、C两相短路,烧坏发电机绝缘,使发电机不能运行,后送到厂家修复后, 发电机才恢复,丰水期停止发电3个月之久,到9月份安装完后才恢复发电,此次事故共损失发电量1311kwh,直接经济损失达40万元,间接损失近4.9万元。
2 事故原因分析
事故发生的当天,漳浦县电力管理站领导带领技术人员赶到现场,对事故原因进行调查分析。
(1)通过认真对事故现场进行认真清理,在发电机出口端3.5米处发现发电机与汇流母线联结的电缆出现烧结现象,经测试为A、C相电缆短路,使发电机出现最严重的短路现象,发电机端短路而烧坏发电机。
(2)该电站于1979年投产后,已运行三十多年,发电机电缆等电力设备的绝缘老化,绝缘电阻降低。
(3)从运行日志上看,当天发电机虽然没有带满负荷,但由于室内温度过高达38℃,使电缆温度超过正常温度50℃而引起电缆短路。
(4)电站设计的电缆型号为2LL―3×95,电压为6KV,该型号电缆为油浸纸绝缘电力电缆,该电缆表面的最高允许温度50℃,电缆芯的最高允许温度65℃,由于电缆运行时间长、绝缘老化,绝缘电阻降低,加上通风散热条件不好,发生短路事故。
3 事故发生的间接原因
事故发生后,查阅该电站有关运行资料,电站电气设备于2002年作过大修检查,并用2500V摇表对有关电气设备进行检查,并作记录。
日常运行维护在每年12月进行一次,但事故发生的上半年2004年未作日常运行维护检验,丰水期到来时也未作有关电气设备的运行检查,电缆通道有杂物等堵塞,影响通风散热,使电缆沟潮湿,电缆绝缘电阻降低,是电缆出现短路的间接原因。
4 结论及防治措施
从以上事故原因可以看出,做好日常维护运行,保证电缆沟干燥和清洁可以减少、防止事故发生。除做好发电机、变压器等电气设备的日常运行维护外,还应该做好电缆的日常运行维护和预防性试验,减少事故发生率,保证电站的经济效益。电缆检查项目如下:
(1)认真检查电缆各部分有无机械损伤,电缆外层钢铠或绝缘橡胶有无锈蚀或腐蚀现象。
(2)电缆终端头的接地线是否良好,若不好,及时更换或焊接。
(3)电缆与发电机和母线连接设备的接触是否良好,有无发热及脱焊现象。若有发热及脱焊应及时修复。
(4)电缆表面是否干净,有无电晕、电反应,有无漏电现象,若有应及时处理。
(5)电缆支撑瓷套管有无裂纹及放电反应,若有应及时更换放电的电气设备。
(6)电缆终端头绝缘胶管是否良好,有无水分,有无裂痕,变质及堵塞,若有应及时处理。
(7)电缆铅层有无腐蚀,若有及时更换电缆。
(8)定期测定绝缘电阻,一般一年二次,及丰水期一次,丰水期过后进行一次。
(9)定期进行耐压试验和泄漏电流试验,对试验不合格的电缆及时更换。
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