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文南油田防盐工艺研究与应用

来源:用户上传      作者: 张广胜 付合适

   摘 要: 文南油田属于高温高压高盐油藏,产出液矿化度高(29-36×104mg/l),本文通过对油井结盐机理及影响结盐因素的分析,以文123块为例,介绍了复合防盐技术的原理、施工步骤及应用效果,并总结了高盐油藏的管理办法。
   关键词: 油井; 结盐机理; 防盐; 应用效果
  中图分类号: TE933文献标识码: A 文章编号: 1009-8631(2011)07-0031-02
  
   1盐间油藏的特点及开发难度
   油田开发过程中,受注采系统不完善的影响,地层能量不断下降,导致了地层流体在流休在流动过程中的渗流速度减缓及温度的变化,原油中的各组分性质也发生相应变化,如盐的溶解度变小,部份盐在流动过程中析出,在油井不同部位沉积,如炮眼、泵、油管壁等。
   文南油田文123块S3中2属于盐间油藏,油井产出液矿化度高,结盐比较严重,是我厂日常管理的重点和难点。通过该油藏投产以来的不断摸索,我厂已建立了一套有效地防盐化盐管理措施,即复合化盐解堵技术(地层防盐)、采用掺水化盐管柱(井筒防盐)、推广应用连续掺水化盐技术(地面配套),三位一体进行防盐化盐。
   2结盐机理研究及应用技术介绍
   2.1地层水结盐的机理
   在部分油井中,地层水的矿化度超过30104mg/l,其中主要成份是氯化钠。在油层被打开的过程中,地层中原有的平衡被破坏,在原始条件下的饱和地层水溶液变为过饱和水溶液,就可能在地层中、近井地带及井筒内结盐,而井筒及地面管线的压力、温度变化较大,所以在井筒、地面管线内盐垢极易产生。另外,井筒、地面管线内生成的无机盐垢,容易成为盐析出的晶核,加速盐的析出,并使盐的晶体颗粒变大、强度增高。
   2.2地层产出水结盐的特性
   文南油田地层产出水析出盐样组分进行分析后发现:氯化钠占到盐样总质量的95%以上。因此,研究氯化钠在水中的溶解、析出特点,就可以找出地层产出水结盐的特性。为此,我们对氯化钠溶液的特性进行了研究,氯化钠溶液存在着稳定区、亚稳定区和不定稳区等三个溶解区间(见图1)。此外,氯化钠在水中的溶解度也受到其它无机盐离子的影响,由于“离子效应”的作用,氯化钠在卤水中的溶解度为比纯水中的低。
   氯化钠的特性可以归纳为三点。第一点,外界条件的变化可以使不饱和溶液变为饱和溶液或过饱和溶液。第二点,饱和盐溶液中晶核的存在,可以使饱和盐溶液产生结晶。第三点,溶液中其它无机盐离子的存在,可以降低氯化钠的溶解度。因此,我们把克服晶核作用、“离子效应”的影响,提高氯化钠在地层水中的溶解度作为解决地层防盐的主要技术思路。
   2.3影响油井结盐的主要因素
   一般来说,原油中含盐量越高,油井结盐越严重,地层水矿化度越高。进入井筒的盐晶微粒随油气流动而不断长大,并存在沉积和被继续携带两种趋势,液流速度越大,则携带作用越强,沉积作用减弱而不易结盐。在牛顿流体条件下,当流体速度大于沉降速度的1.7倍时,盐晶微粒被油流携带着,不易结盐。
   室内模拟地层水所做的流速试验结果是:当流速逐渐增大时,结盐量增加,当达到絮状流态时,结盐量随流速增大而减少。这是由于单位时间内油流带来的盐量增多,结盐量增加,而流速增加到一定程度后,油流所带的盐量增多,但带走的也增多,而且液流对管壁冲刷作用增强,不易沉积,故结盐量减少。
   2.4复合防盐解堵体系防盐机理
   投加抑盐剂可以在一定程度解决油气井盐卡的问题,但目前使用的常规抑盐剂主要是改变无机盐的结晶形状,但盐的析出量并未大幅度减少(盐溶解增加率仅≥4%),从而制约了防盐效果。在通过对盐结晶条件研究的基础上,结合文123块沙三中实际情况,我们通过大量室内实验,对几种常用的抑盐剂与文123块地层水配伍性、化盐效果进行评价,(两种防盐技术指标对比见表1)最后优选了复合防盐技术进行推广应用,室内实验该体系可将盐样的溶解度提高20%以上的产品。
   新型复合防盐解堵体系(由高分子聚合物复配添加剂组成)进入地层后,吸附在岩石表面上,逐渐释放出含高分子物质的组分,进入到产出液中,分散盐晶体、阻碍其结晶生长,从而达到抑盐的目的。
   复合防盐解堵体系还改变了无机盐的结晶形状,而且使盐在水中溶解度大大增加(盐溶解增加率≥20%),从而减少了盐的析出,有效地提高了抑盐防卡的效果。
   3个案分析
   W269-35井位于文269南块,区域构造位置处于东濮凹陷中央隆起文留构造文269断块区的南部。2009年7月9日完钻,完钻井深4120m。最大井斜48.8垂深:3828m水平位移:805m。
   2009年7月新投,2009年8月补孔压裂后自喷生产,油压2MPa,套压26MPa,产量:32*3.2*90%,矿化度32万。2009年9月3日上修转抽过程中发现管柱卡,上提60吨无法活动管柱。9月8日上大修,油管内下切割仪器在1290米遇阻,倒扣捞出油管发现第135根油管有一条长30cm的裂缝,向内翻卷,第143-147油管被盐堵。后来起出的管柱证实底部的油管全部被盐堵死,当时的情况是浸泡、大修都无法处理,联系井下大修队需200万元才能恢复生产。经过认真分析与论证,技术人员认为该井作业前还有压力,证明油管还没有完全被堵死,可以用清水打入地层,化盐的同时可以保证油管畅通,打到一定的压力后关井化盐,再开井让饱和盐水排出井筒,反复这样施工可以逐渐将堵在油管内的盐溶解掉,通道打开后就可以将防盐药剂挤入井内解卡,采油区按放压、反挤清水、关井化盐、放压的方式实施,2009年11月13日至2010年3月27日连续实施16次,每次先循环15方,套管有液体返出;再从油管正挤清水30方进地层,最高压力40MPa,关井24-48小时后从套管放压。在挤清水时反映油压上升,套压同时上升。关井后油套最高压力在16MPa。经过与相关单位配合,实施了一系列化盐解卡措施,3月28日将原井射孔管柱顺利起出。
   4社会经济效益分析
   4.1投入计算
   复合防盐解堵措施费用10万元/次
   特车按二台计算 2台/次
   罐车按二台计算 2台/次
   施工时间按12小时计算 12小时/次
   特车费用按厂规定额计算 312元/小时 180元/小时
   注:防盐解堵措施结合检泵实施,不列入作业占产。
   投入=措施费用+特车费用=10×3+2×12×(0.0312+0.018)×3=33.5万元
   4.2产出计算
   防盐措施有效期按半年计算180天
   检泵作业按三天计算3天
   检泵周期按30天计算30天
   单井日产油按区块平均计算10吨/天
   原油按市场价计算2000元/吨
   检泵作业费用 2万元/次
   产出=作业占产油量+节约作业费用=(180/30×3×10×0.2)×3+(180/30×2)×3=108万元+36万元=144万元
   4.3阶段经济效益=产出-投入=144-33.5=110.5万元
   4.4投入产出比=33.5∶144=1∶4.2
   4.5社会效益
   通过对文123块沙三中近年的防盐治理,取得了良好的经济效益,保证了各井的正常生产,同时丰富了对盐间油藏的开采手段,使文南油田防盐工艺上了一个新台阶。
   5结论与认识
   5.1首先与地质部门紧密联系,对整个区块的地质构造有清醒的认识,即目的层的含油面积、倾向、走向、油水边界等,在这个基础上再对每口井的产出液做出准确的评价,如含水、比重、矿化度等。
   5.2结盐油井管理重点在于:在发现油井见水后,立即按照预案采取防盐措施。其次是完善防盐工艺配套,对于结盐井全部配套掺水化盐管柱,应用小直径尾管,可以增强油流对盐颗粒的冲刷能力,将盐晶体全部排出井筒,避免尾管以下形成盐桥,还有就是结合检泵下入固体抑盐器。再次是结盐井的后期采油管理,定期向井筒内掺水,增加盐的溶解度,与采油区紧密结合,对每口井实行动态管理,根据矿化度不同,摸索出合适的掺水量、掺水周期及套控,加密录取电流、套压等资料。保证油井正常生产,延长检泵周期,从而发挥每口井的最大潜力。


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