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A2O+深度处理工艺运行实例

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  摘要:通过污水处理厂的运行实例,阐述了A2O+深度处理在处理生活污水的应用,同时对运行中的控制因素进行了论述和探讨。
  关键词:深度处理 滤池 滤膜
  
  蒲河北污水处理厂隶属于沈阳沈北水务有限公司。位于沈阳市沈北新区蒲河新城,全年平均气温为7.6℃。最低气温在1月,平均气温零下12.5℃;最高气温在7月,平均气温24.5℃。最大冻土深度1.48m。
  一、工程概要
  污水厂按两期建设设计,一期设计规模为20000m3/d,二期达到40000m3/d。目前一期投产运行。二期留有构筑物空间。污水处理厂采用A2O处理工艺+深度处理,设计进出水水质见表1。
  二、废水处理工艺流程
  三、主要处理单元
  1.预处理
  主要去除水中的生活垃圾,不影响提升泵的运行生产。由于栅渣量不是很大,设置为定时运行,每小时运行15分钟,栅渣存放在栅渣车内,每天清理一次。
  2.A2/O生化池
  池容12000m3,两组并列运行。池内设置12台潜水搅拌机,通过机械搅拌使厌氧池、缺氧池水质均匀。缺氧池后半段采用预曝气,为污水进入好氧段做准备。4台内回流水泵,两用两备,分别在厌氧和缺氧设有出水口。
  3.二沉池
  设计的圆形二沉池,污水由生化池经配水井到二沉池中间进水,经过沉淀,形成泥水分离,污泥沉淀到池底通过吸泥口吸走,汇集到配水井进行回流和处理的分配,清水通过周边溢流堰流往紫外消毒池。
  4.深度处理
  本污水厂深度处理采用高密度沉淀池+滤池的处理工艺,出水可以达到一级A的标准。高密度沉淀池共有混合、反应和沉淀池三部分组成,分两组并列运行。对SS和TP进一步去除。混合段加三氯化铁作为混凝剂,通过机械搅拌絮凝产生矾花絮状,富集水中的污染物,在沉淀池形成沉淀物沉淀。为了促进矾花絮状的形成,在絮凝反应池内投加聚丙烯酰胺。通过浓缩机和螺杆泵将沉淀的沉淀物输送至污泥缓冲池,进行污泥脱水处理。
  滤池共设4格,滤料采用石英砂,每格流量250m3/h,其主要净水目标是除浊度。此项处理方法和自来水地下水处理方法是同一个原理,利用石英砂表面形成的滤膜,吸附水中的悬浮物,最终达到去除水中SS的目的,满足出水要求。经过自来水的多年运行经验,此工艺有很好的去除效果,而且不会产生次污染,是理想的降低浊度的构筑物。
  四、生产调试及运行情况
  1.深度处理的启动
  本工艺的主要调试工作是加药量的控制和滤池滤料的培养。三氯化铁溶液是将固态三氯化铁溶于水,配置10%溶液。三氯化铁加药量的投加比例是以设计的30mg/L为参考值,经过实验室所做实验最终将投加比例确定为23mg/L,PAM的投加比例是0.035g/m3。
  调试时间为5月份,是一年中污水水量比较大,污泥产生比较多的时间。初始调试阶段,高密度沉淀池的处理效果很明显,见表1。
  但随着滤池的投入使用,高密度的出水SS有时会偏高,原因在于滤池没24小时就要进行一次反冲洗,反冲洗的废水会通过水泵回流到高密度的进口,由于进口位置偏向一侧,所以造成临近一侧进水量加大,进水水质变差。后来经过控制水泵流量的调节,问题得以解决。
  滤池在投入使用前要经过3个月至6个月的培养阶段,在这段时间里,开始时主要是完成反冲洗,使滤料分层,基本没有什么净化作用。只有随着滤水时间的增加,滤料表面逐渐形成一层滤膜,滤池的净水能力才会慢慢体现出来。
  2.生产运行情况
  本工程从2008年11月份进水,到2010年4月中旬出水达到设计要求,经过2个月的连续化验,分析结果如下:
  五、分析和总结
  1.由于本污水处理工程处于北方地区,设计中虽然考虑了防寒、埋深等保温措施,但对于实际生产中可能会出现的问题估计不足,导致一些支管和24小时流水管线在停电等特殊情况后,会出现结冰,无法通水。最后此问题通过缠绕伴热带,已经得到解决,而且通过一年的运行,效果很好。
  2.根据两年的实际运行生产经验,深度处理对于水中悬浮物的去除有着明显的作用,可以在二沉池出水SS超标的情况下,保证最终出水的稳定达标。
  3.本处理工艺具有能耗低、泥不外流,循环处理,管理维护简单等特点。
  4.本工程的缺点:设备按照二期规模选型,部分设备功率过大,在进水量未达到设计值的情况下,造成不必要的动力消耗。部分建筑设计欠妥,巡视路线迂回,增加建设成本和管理成本。


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