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排水采气工艺在我国气藏开发中的应用

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  摘 要:产水气藏在开发中后期极易出水,严重时将导致井筒积液,甚至水淹停产,影响气藏开发效果。本文通过大量文献调研,总结了产水气藏地质特征,气井产水原因及危害等,并分别从工艺原理、选井原则及现场应用情况三个方面对泡沫排水采气工艺、气举排水采气工艺、优选管柱排水采气工艺、机抽排水采气工艺等4种常用单项排水工艺技术进行了总结,以期为我国采气工艺技术的发展提供理论指导。
  关键词:地质特征 出水原因 排水采气 应用情况
  2012年,天然气需求量占世界能源总量的23%,根据国际能源署的预测,到2035年天然气需求将增长约44%。然而大多数气藏开发到中后期气井产水,甚至水淹,严重影响开发效果,降低产气量。对于该类气藏的治理,主要有排水采气、加速采气和氮气驱替三种基本方法,加速采气只适合于地层水不活跃的气藏,而氮气驱替由于其高成本的特性也极少采用,排水采气则是该类气藏最主要的增产措施。国外从上个世纪初就开展了有水气藏排水采气工艺的研究,随后在80年代引入我国,并率先在四川气田进行试验研究,到目前己形成一套适合各种类型气藏的、比较完善的排水采气配套工艺,成为老井挖潜增产的主要措施和手段之一。
  一、气井出水原因及危害
  1.气井出水原因
  气井产水主要有地质因素和工程因素两个方面,具体原因有:①工作制度不合理,配产过高,使边底水突进,从而造成气井出水;②储层存在裂缝,边底水沿裂缝锥进;③气井钻在离边底水很近的区域,或者在有底水的气藏打井过深,接近气水接触面。
  2.气井出水的危害
  主要危害有:①降低气相渗透率,产气量下降,递减期提前;②可能对气藏产生分割,形成死气区,降低最终采收率;③气体举升过程中压力损失大,井筒容易积液甚至水淹停产;④降低天然气质量,增加脱水费用和设备,增加开采成本。
  二、排水采气工艺及其应用
  目前,现场应用较为普遍的常规排水采气工艺有4大类,分别为泡沫排水采气工艺、气举排水采气工艺、优选管柱排水采气工艺、机抽排水采气工艺。在现场应用中,同一气田不局限于单一排水采气工艺,不同生产阶段根据出水量等因素的变化选取不同排水工艺[1-2]。
  1.泡沫排水采气
  1.1工艺原理
  泡沫排水采气主要是通过向井筒注入起泡剂,使之与积液混合后,产生大量低密度含水泡沫,大大降低井筒的能量损失,减少液体的“滑脱”提高气井携液能力的一种排水采气工艺。
  1.2选井原则
  泡沫排水采气技术主要适用于井深H≤4000m,地层温度T≤150℃,管鞋处流速Vg>0.1m/s,流量Ql<150m3/d,气水比介于160~1500m3/d之间,总矿化度不大于50000mg/L,H2S≤23g/m3,凝析油≤45%,CO2≤86g/m3的产水气井[3]。
  1.3现场应用
  由于其管理、操作方便,投资少效益高的特性,广泛的运用于各类产水气田,并取得了显著的效果,是目前有水气藏排水的主力技术。
  2.气举排水采气
  2.1工艺原理
  气举排水采气是通过从地面将高压天然气注入停喷的井中,利用气体的能量举升井筒中的液体,使气井恢复生产能力的一种排水采气技术。
  2.2选井原则
  主要适用范围:井深h≤4200m;开式气举:Pr≥15MPa,Qw:15~250 m3/d;半闭式(正举):Pr≥10MPa,Qw:15~250 m3/d;半闭式(反举):Pr≥14MPa,Qw:300~400 m3/d;最高可超1000m3/d;闭式气举:Pr≥8MPa,Qw:50~150 m3/d。
  2.3现场应用
  该工艺自1982年在四川气田试验成功以来,以其显著的增产效果和适应性广的特性,与泡沫排水采气技术一起,成为有水气藏排水的主力技术,适用于水淹井复产、助排和气藏排水,广泛的应用于各类有水气藏开发,并取得了显著的效果[4]。
  3.优选管柱
  3.1工艺原理
  优选管柱主要是针对气井的产水及生产情况,通过优选出不同尺寸的生产管柱,提高气井携液能力,保证气井连续携液生产的一种排水采气技术。
  3.1选井原则
  主要适用于井深h≤4800m,气流的对比参数小于1,日产液量小于100m3,产层压力系数小于1的产水气井进行排水采气。
  3.3现场应用
  该技术在川渝气田、长庆气田等多个气田均有应用,且取得了显著效果[5-6]。其中四川盆地1979年~2006年累计开展 262 井次,增产天然气 8194×108m3;苏里格气田在35口气井中采用φ38.1mm×3.18mm油管,实施后气井油套压差平均减小3.2 MPa,单井产气量平均增加 0.19×104m3/ d;靖边气田X1井在10口井中选用φ60.3mm×4.83mm管柱,实施后截止2011年10月,累计增产气量2000×104m3;中原油田文22井优选N80加厚2寸油管管柱组合,工艺实施后油压上升到4.6MPa,套压上升到8.0MPa,日产量达2. 4×104m3。全年累计增气163. 3×104m3。
  4.机抽排水采气
  4.1工艺原理
  机抽排水采气技术主要是针对有一定产能,动液面较高,邻近无高压气源或采取气举法已不经济的水淹井,采用井下分离器、深井泵、抽油杆、脱节器、抽油机等配套机械设备,进行排水采气的生产工艺。
  4.2选井原则
  主要适用于地层温度T<120℃,产水量Qw介于10~100m3之间,井深H<2700m,产层中部深度1000~2900m,矿化度10000~90000mg/L,CO2≤115g/m3,不含硫管串H2S含量:0~300mg/m3,防硫管串H2S含量:H2S≤26g/m3的产水气井进行排水采气。
  4.3现场应用
  该工艺是四川盆地气田开展最早的排水采气工艺,1979年至2006年间累计开展 139井次,累计增产天然气2.78×108m3。中原气田在气水关系复杂的断块气藏和濮城气顶南区共实施6口机抽排水采气井,平均日增产气0.7×104m3,同时水淹气井复产[7]。
  三、结束语
  综上所述,排水采气工艺是一项系统的科学发展工程,排水采气工艺技术能达到提高气井采气效率的目的,针对有水气井逐年增多的现状,必须采用新的思路去研究新的、实用的排水采气工艺技术,提高我国气举工艺技术水平。
  参考文献:
  刘建升,彭彩珍等. 有水气藏开发方式及提高采收率技术综述[J].长江大学学报(自然科学版),2011.9,8(9):63~66
  张书平,白晓弘. 低压低产气井排水采气工艺技术[J].天然气工业,2005.4,25(4):106~109
  韩长武.天然气井排水采气工艺方法优选[D].西安石油大学,2012
  黄艳,佘朝毅. 四川盆地气田排水采气工艺技术研究与应用[J].钻采工艺,2008.9,31(5):66~69,72
  钟晓瑜,黄艳. 川渝气田排水采气工艺技术现状及发展方向[J].钻采工艺,2005,28(2):99~100
  周子淳. 大牛地气田积液气井及水淹气井排水采气技术[J]. 中国石油和化工标准与质量,192~193
  尚万宁,李颖川. 靖边气田排水采气工艺试验及效果分析[J].天然气勘探与开发,2011.7,34(3):45~48
  作者简介:王厦(1988-),男,满族,湖北潜江人,毕业于中国石油大学(华东)地质学专业,助理工程师,现从事天然气开发技术工作。
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