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SBS低顺F250的质量瓶颈及提升

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  摘 要:茂名石化化工分部合成橡胶装置SBS低顺F250在生产过程中,受聚合反应、凝聚系统和后处理干燥设备所影响,产品在耐黄变、凝胶含量和挥发份等方面难以满足后续加工要求。本文在改善耐黄变性能、降低产品凝胶含量和挥发份等质量瓶颈方面提出改进意见。
  关键词:SBS; 低顺F250; 聚合;凝胶;门尼;挥发份
  1 概述
  1.1 前言
  茂名合成橡胶装置为引进比利时FINA公司专利技术,装置原设计由两条生产线组成,一线主要生产低顺式聚丁二烯橡胶和热塑性弹性体,二线主要生产溶聚丁苯橡胶。两条线共引进三大品种二十一个牌号,填补了我国溶液丁苯橡胶和低顺式聚丁二烯橡胶生产技术的空白。装置建成后,二线经技术改造,可生产热塑性弹性体橡胶。2008年2月,装置改造建成后处理第三条生产线,装置产能可达到8万吨/年。
  低顺橡胶具有优良的耐低温性,优异的回弹性和较好的耐磨性、耐老化性能,良好的动态性能,突出的补强填充揉合性等优点,被广泛应用在HIPS与ABS改性,也可与其它胶种并用制作轮胎及橡胶制品。
  1.2低顺式聚丁二烯橡胶(PB)的生产原理
  PB聚合是以丁二烯为单体,环己烷与己烷的混合液为溶剂,正丁基锂为引发剂,四氢呋喃为活化剂,四氯化硅为偶联剂,BHT为防老剂和终止剂,经阴离子聚合反应,制得低顺聚丁二烯橡胶。
  PB由一步法制得,仍以正丁基锂为引发剂,四氢呋喃为活化剂,四氯化硅为偶联剂。
  聚合机理如下:
  链引发:R-Li++B→RB-Li+
  链增长:RB-Li++mB→RBmB-Li+
  链终止:4RBmB-Li++SiCl4→[RBmB]4Si+4LiCl
  反应结束后,加防老剂BHT,再经闪蒸,最后溶液送往胶液罐。
  2 合成橡胶装置低顺F250橡胶生产的质量瓶颈
  从1997年投产至今,合成橡胶装置共安排了四次低顺橡胶生产。
  1997~2002年都是少量批量生产,主要是对F250的研发。2013年为了配合顺丁橡胶装置后处理的试车,在1月2日至3日及1月31日至2月1日利用聚合一线生产了两罐F250,共计60吨。2013年使用原设计配方生产,门尼偏低,逐步调整至设计范围,偶联剂由于投料量小,很难与配方量完全一致,对门尼有较大的影响。2013年F250生产由于产量小,聚合投料一直处于调整过程,无法形成稳定的生产,产品质量尚需改进。
  3 原因分析
  3.1 防老剂使用情况
  四次生产共使用了三种防老剂,使用情况见下表1。因生产时间比较短,并没有最终决定使用何种防老剂体系。
  表1 防老剂使用情况
  3.2 门尼不稳定问题
  聚合反应过程中,影响门尼的主要因素是:丁基锂投料量、偶联剂加料量和溶剂中THF含量。
  3.2.1 偶联剂加料量造成门尼不稳定
  为了控制F250的偶合率,配方需要的偶联剂量很低,加料管容积小(只有0.5L)。加料管使用的是高压氮气(≥1.2MPa)和投料自动阀控制,偶联剂的投料量很难到达配方值,容易造成偶合率波动,从而造成门尼的不稳定,详见下表2。
  表2 2013年生产的F250的门尼
  3.2.2 丁基锂的投料量及溶剂中THF含量造成门尼不稳定
  丁基锂在溶液中大部分是以缔联的状态存在,而THF的主要作用就是对丁基锂进行解缔。
  (无活性) (有活性)
  一线溶剂THF含量一般为100 mg/kg ~130mg/kg,须使用硅胶床脱除至低顺橡胶生产所要求的70 mg/kg,精度难以控制。
  2002年低顺式丁二烯橡胶安排在二线生产,一线则生产SBS。车间克服了溶剂不足的问题,制订了两条线共用一线溶剂系统的方案,结果出现了聚合门尼不稳的现象(以下是生产初期的投料结果):
  针对在门尼波动的同时,中化提供的微观结构数据中,乙烯基含量的波动情况,经过分析认为是溶剂中THF含量在起作用,THF含量高低对聚合速率有一定的影响,同时影响到产品微观结构,经过对溶剂系统的THF含量进行调整后,终于使聚合投料趋于稳定,聚合投料门尼变化如下:
  从THF含量调整后,聚合投料趋于稳定,大部分门尼控制在50±5范围内,聚合投料非常稳定。
  3.3 凝胶和挥发份问题
  (1)在聚合产生凝胶主要来自三方面:①催化剂加入量过低会导致分子量升高②偶联剂加入量过高会导致分子量升高③溶剂中THF含量过高会导致反应速率提高。2002年生产F250使用的终止剂为乙醇,但由于乙醇极易挥发,残留在釜中的组分较多,对下一釜的产品造成很大影响,使生胶门尼变大,产品凝胶含量偏高。对此情况,车间在改进了防老剂体系和调整聚合投料配方后,恢复BHT做终止剂。通过不断调整终止剂投料量,生胶门尼均稳定在合格指标内,也有效降低了聚合过程中凝胶的形成。
  (2)在凝聚系统,采用水析法回收胶液中环己烷,是必须在较高的温度下才能保证分离的效果,但在高温下胶粒停留时间过长,又势必会造成产品凝胶含量升高。
  (3)后处理膨胀机温度过高,胶料分子会交联产生凝胶。这是胶料凝胶含量高的主要原因。
  (4)后处理膨胀机温度过低,产品挥发份升高。
  (5)在后处理控制凝胶和挥发份相互矛盾。
  4 质量提升
  4.1 防老剂体系改进
  针对F250产品耐黄变性能较差的缺陷,车间改进了防老剂体系。F250在生产、贮存中有部分产品会出现淡黄色或黄色。车间通过生产条件分析,发现主要原因是装置在生产F250时采用单一的防老剂,抗氧化性能不好。与2000年的F250开发不同,2002年开发的F250在聚合部分改动较大,即用工业酒精代替BHT作为终止剂,用2088代替BHT作为抗氧剂以改善产品的耐黄变性能(F250原配方,BHT既作终止剂又作抗氧剂)。选择BHT作终止剂的容易因BHT过量导致产品变黄。由于2088用量较大,在选择它作抗氧剂后不希望再用它作终止剂,以降低成本。
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