水煤浆气化装置动设备事故处理与改造研究
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【摘要】我国是煤炭资源大国,煤炭也是支撑我国国民经济进一步发展的主要能源。一般情况下,煤炭能源的运用绝大多数都是通过燃烧来完成的,但燃煤设备与相关技术的落后,使得燃煤过程中的污染日益增加。在这种条件下,水煤浆气化技术应运而生,在很大程度上解决了传统技术效率低、污染大的问题。但水煤浆汽化设备由于发展的还不是很成熟,在实际运行过程中会出现一些事故,本文便以我国某气化公司运用的水煤浆气化技术为研究基点,从磨煤机、破渣机、捞渣机以及抽滤机等设备入手,对其事故的处理与相关改造进行研究。
【关键词】水煤浆汽化;事故处理;改造
引言
水煤浆汽化技术是当前比较先进的一种技术,与传统燃煤技术相比,具有利用率高、能耗低、污染少等优势,现阶段,我国很多石化企业都逐渐开始运用这项技术。但在实际操作过程中,相关装置与设备也不可避免的出现一些事故,为了确保装置能够正常运行,需要针对这些事故进行有效处理,并作出有针对性的改造。
1磨煤机无故停机
某气化公司所运用的磨煤机技术参数如下:棒磨机为Φ4.0米×5.8米,转速为每分钟13.5转;滚动筛为Φ2.0米×2.8米,材质为316L,形状为梯形条状。
1.1滚筒筛断裂
(1)事故
某气化公司共拥有两台磨煤机,各方面条件相同,自运行的一年多以来,滚筒筛断裂两次,筛条脱落四次,这六次事故都导致设备停机,在很大程度上影响设备的运行安全。
(2)原因
根据对事故现场的分析,滚筒筛断裂与筛条脱落的原因主要有以下四个方面:第一,滚筒筛在焊接过程中主要运用的是在根部进行点焊的方式,焊接强度较低。第二,滚筒筛在横向上的加强筋相对不足,无法起到良好的固定作用。第三,滚筒筛的结构为悬臂式,在运行过程中,筛内的原料会增大滚筒筛的受力,造成根部开焊。第四,由于滚筒筛的形状为梯形条状,在焊接过程中的接触面积较小,长期的磨损很容易导致脱焊。
(3)改造
针对上述事故原因,气化公司运用以下方式对滚筒筛进行改造:首先,将横向加强筋从原本的六条增加至十二条,滚筒筛里外都需要增加斜筋进行固定。其次,对于新滚筒筛来说,将其原本的振动系统和外挡板都去掉,并降低外延挡板高度,从原来的300毫米,降低到50毫米,在此基础上,设置卸料开口,这样能够在很大程度上减轻滚筒重量,降低滚筒在运行过程中产生的扭力与离心力。最后,使用设备时需要准确调整煤浆浓度,一旦发现存在积浆现象,需要对设备及时冲洗。
1.2密封圈失效
(1)事故
某气化公司在2013年全年磨煤机共出现41次事故,其中,由于衬板禁锢螺栓密封圈问题便占29次。磨煤机在短时间内的多次开停会严重影响搅拌器、气化炉以及给料泵等相关设备的正常运行,缩短设备的使用寿命。
(2)原因
从事故现场的情况来看,事故产生的原因有以下四个方面:第一,设备中原本衬板密封圈的材质为塑胶,这种材质的承载质量相对较低,企业在2012年的时候进行过一次设备改造,将衬板材质改成了铸钢,虽然提升了承载质量,但对密封圈的使用要求却更高。第二,衬板在紧固过程中需要经历衬板、胶皮、密封圈以及螺帽四个部分,其中缓冲环节便有两个,设备的缓冲量相对较大。第三,磨煤机在运行过程中,滚筒磨棒会对设备产生冲击,衬板也会发生一定程度上的移位,在这种情况下,紧固螺栓很容易发生偏斜,导致密封圈与螺帽之间的受力不均衡。第四,气化公司所运用的两台磨煤机中存在很多衬板开裂情况,这也增加了泄漏点。
(3)改造
针对上述几方面原因,需要运用以下方式进行改造:第一,需要将密封圈改造成10毫米,密封线也需要增加到四条,与此同时,强化内部加钢片,通过增加密封圈硬度的方式来降低缓冲。第二,在对设备进行检修的过程中,需要运用恰当的工具进行紧固,直到达到要求力矩。
2破渣机无法填料
2.1事故
气化公司所用的破渣机型号为DaC3—23,转速为每分钟10—12转。2012年曾发生过一次严重的填料泄漏事故,由于泄漏量过大,使得气化炉无法正常运行,整个生产系统被迫停车。
2.2原因
事故产生的原因主要表现在三个方面:第一,设备设计方面存在问题,无法调节压力,在运行过程中,内部压力和密封水压之间的差距较大,在这种情况下,如果增大密封水压,便会导致内部冲刷,但如果不增大密封水压,便会造成系统压力上升,出现灰水外流的现象,使冲洗管堵塞,导致设备无法正常运行。第二,填料存在质量问题,没有使用原厂提供的填料,在工艺方面与设备运行不相符。第三,施工质量存在问题,在更换填料的过程中,没有彻底更换,而且,在施工时,设备中的水封环与节流环由于取出难度较大,而没有及时取出,造成疏通流道堵塞。
2.3改造
针对上述事故产生原因,对设备进行处理的措施主要包括以下几方面:第一,填料必须原则原厂家提供的。第二,及时取出并清洗水封环与节流环,并根据其冲蚀变形情况及时更换。第三,及时疏通被堵塞的填料函水管流道。第四,将原本每分钟10—12轉的转速,降低到每分钟8转。第五,根据实际情况,制作专业的填料更换工具,并严格按照相关规程进行操作,以提升设备检修质量。
3捞渣机刮板掉落
3.1事故
气化公司所运用的捞渣机型号为GBL/12B,在生产过程中,进料量最大可以达到55.9t/h,进料颗粒直径一般控制在50毫米以内,运行时可以进行变频调速。在长期以来的运行过程中,捞渣机最常发生的事故便是刮板掉落,这种现象发生时设备也必须停机。
3.2原因
捞渣机刮板之所以会掉落,主要原因便是由于链轮系统与铰叉产生的磨损,使得铰叉在运行过程中断裂,另外,柱销腐蚀也是造成刮板脱落的原因之一。 3.3改造
对捞渣机的改造主要包括以下几方面:第一,在发生铰叉断裂时,如果发生在刮板上部,可以直接取出;如果刮板卡在渣池中,便需要将渣池打开,将内部的煤渣清理出去才能够取出刮板。第二,在运行过程中,刮板上方会出现一些积渣,这些积渣会增大链条托轮的摩擦,因此,需要定时对这些积渣冲洗。第三,定期更换柱销与刮板,以防止因磨损腐蚀严重而造成的刮板掉落。第四,运用新型连接器来提升铰叉的抗磨损度。
4抽滤机滤布跑偏
4.1事故
气化公司所运用的抽滤机型号为DU20m2/2000。在运行过程中,真空抽滤机中的滤布经常会出现褶皱、跑偏以及撕裂的情况,影响设备正常运行。
4.2原因
造成事故的原因主要包括以下几方面:第一,设备中的调偏系统没有正常运行,摆杆或调偏气囊存在问题。第二,在滤布回程时,由于喷淋管堵塞,导致没有及时将滤布上的煤渣冲洗干净。第三,滤布刷辊、托辊、纠偏辊轴承等卡住不转。第四,摩擦带由于过度磨损,密封性降低,滤饼过薄而导致滤布跑偏。
4.3改造
针对上述事故形成原因,需要运用以下方式进行改造:第一,改造调偏摆杆与调偏系统,增设防冻装置。第二,及时检查喷淋装置和刷辊等系统的运转状况,发展问题及时检修与更换。第三,如果摩擦带出现脱皮、毛边等情况,要及时更换,以确保其密封性。第四,如果滤布存在撕裂情况,要运用烙铁修复技术进行技术修复。
5结束语
综上所述,本文主要论述了磨煤机、破渣机、捞渣机以及抽滤机等设备在运行过程中产生的事故,分析了事故产生的原因,并提出改造方法,以期水煤浆气化技术可以在更多相关企业中得到有效应用。
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