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燃煤锅炉尾部受热面改造与应用探讨

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  【摘要】针对DHL型燃煤热水锅炉尾部省煤器和空气预热器布置不合理,锅炉排烟温度过高,锅炉给风温度高,锅炉附属设备负荷相对较大,影响锅炉安全经济运行,提出可行性方案并经锅炉厂家设计人员认可,对锅炉省煤器和空气预热器进行了改造,改造后运行效果良好。
  【关键词】燃煤锅炉  受热面  改造  应用
  一、概述
  (一)锅炉主要技术参数
  某供热站相继投产运行五台DHL14-1.57/150/90-A2型燃煤热水锅炉,其具体技术参数如下表:
  (二)锅炉结构情况
  为进一步提高锅炉热效率,降低排烟温度,DHL型锅炉尾部布置了两级省煤器和两级空气预热器,以便加热炉水和进入炉膛的空气,从而达到降低排烟温度,提高锅炉热效率的目的。
  (三)工艺流程
  二、运行存在问题
  该供热站DHL14型锅炉排烟温度平均257℃左右(详细运行参数见下表),进入锅炉炉膛的热空气温度平均180℃左右。而根据锅炉厂家提供的设计参数,锅炉排烟温度应在160℃左右,热空气温度应维持在154℃左右。锅炉实际运行参数与设计运行参数偏差较大,耗煤量、排烟热损失、飞灰热损失等居高不下,不仅造成锅炉热效率较低,而且增加了锅炉附属设备的運行负荷。
  实际生产中主要存在以下问题:一是锅炉排烟温度过高,锅炉排烟温度比理论数值平均高出97℃左右。二是燃料燃烧配给热空气温度过高,增加了锅炉的不完全燃烧热损失,降低了锅炉热效率。三是烟气中的飞灰含量增大。四是烟气中的SO2含量增大,降低了锅炉本体和附属设备的使用寿命。五是锅炉运行安全性能降低,在突然停电或其它情况导致循环停滞时,锅炉水温和压力在5分钟内升至140℃和0.4MPa,接近饱和温度状态,不利于锅炉安全运行。六是附属设备负荷增大,增大自身磨损和运行成本。
  三、改造方案
  (1)降低锅炉排烟温度:应根据锅炉设计规范和布置位置,增大尾部受热面,最大限度的利用烟气余热。
  (2)减少SO2和飞灰排放量:应最大限度的增加锅炉热效率,在相同负荷情况下降低锅炉耗煤量。
  (3)降低燃料配给热空气温度:应根据锅炉空气预热器的安装位置及生产需要,减少空气预热器的换热面积。
  (4)增大锅炉水容积:为延缓锅炉汽化事故的发生,应尽量增大锅炉水容积,延长锅炉汽化时间,确保锅炉安全运行。
  为保证改造方案切合实际和便于安装,且不影响锅炉本体设计,经反复初步设计,决定将原两级空气预热器改为一级空气预热器,减少的一级空气预热器位置加大一级省煤器换热面积。制定出详细的改造方案后,经锅炉厂家设计人员审核,同意此改造,锅炉厂家出具了规范的锅炉省煤器和空气预热器改造蓝图,组织专业施工队进行了改造。单台锅炉技改费用约26万元。
  四、改造效果
  通过改造前后的锅炉运行报表可得出,改造前省煤器进出口温差为4.54℃,改造后省煤器进出口温差平均为6.14℃,改造后比改造前提高了1.6℃。锅炉正常运行流量为200m3/h,标煤热值为29274kj/kg,根据计算一个采暖期单台锅炉可节约费用为15.79万元。
  环保:经改造后每采暖期单台锅炉耗煤量减少185.8吨,原煤含硫量平均为1.0%,每采暖期减少SO2含量排放量为:185.8吨×1.0%=1.858吨。
  安全:改造前锅炉省煤器水容积为1.4m3,改造后锅炉水容积为2.0m3,锅炉总水容积增加0.6m3,在突然停电或其它情况导致循环停滞时,延缓了锅炉汽化时间,提高了锅炉运行安全系数。
  设备使用寿命得以延长。锅炉本体:因改造后锅炉燃煤量的降低而使燃煤飞灰减少,降低了飞灰对锅炉受热面的磨损;
  附属设备:①飞灰的减少降低了除灰机的工作负荷,且因SO2排放量的降低也减少了对除灰设备的腐蚀;②鼓引风机负荷的降低,减少了设备本身的磨损;③改造后燃煤量的减少也降低了上煤、除渣等设备的运行负荷。
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