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塔河油田TK684井优快钻井技术

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  摘 要:TK684井位于塔河油田六区,储层埋藏深,钻遇地层层序多而复杂,施工难度较大。在施工过程中,从钻井工程技术和钻井液措施两方面入手,成功运用PDC+螺杆钻具钻进技术,安全优质高效地完成了钻井施工任务。
  关键词:塔河油田 优快钻井 PDC+螺杆 钻井液
  一、TK684井基本情况
  TK684井是西北油田分公司部署在塔河油田六区的一口开发井,位于库车县境内,井口位于TK661井南西254°18′15.69″,平距1597m;TK670CH井口北西315°30′2.15″,平距726m。2011年7月18日开始设备搬迁安装,7月23日7:00第一次开钻,9月18日17:00全井完钻,完钻井深5684.26米。纯钻时间393:25台时,平均机械钻速14.32m/h,台月效率2944.22m/台月。井身结构表见表1。
  二、钻井技术难点
  本井钻遇地层从上至下依次为库车组、康村组、吉迪克组、苏维依组、巴什基奇克、巴西盖组、舒善河组、亚格列木组、侏罗系、哈拉哈塘组、阿克库勒组、柯吐尔组、卡拉沙依组、巴楚组、鹰山组。钻遇的地层层序多,地层岩性复杂,主要表现为:康村组以上地层成岩性较差,易发生缩径或垮塌卡钻;吉迪克组富含石膏,易造成钻井液发生石膏浸,使钻井液性能变差,含膏泥岩吸水后发生缩径。库姆格列木群一巴什基奇克组砂岩发育,易形成虚厚泥饼而缩径,且施工过程中钻速快,细砂颗粒分散在钻井液中造成固相污染,钻井液性能维护困难。石炭系地层压力偏高,泥页岩吸水后易失稳,发生井壁掉块导致井径扩大。奥陶系碳酸岩地层溶洞、裂缝发育,易发生井漏、井涌等复杂情况。井身质量要求高,工程设计要求最大井斜角≤3°,水平位移<60m,全角变化率≤2.75°/25m,井径扩大率≤20%。
  三、优快钻进技术
  1. 钻井工程技术措施
  1.1优化钻具组合及钻进参数。开钻时钻压由小到大,先轻压吊打,根据钻铤出导管鞋数量增加逐步增加钻压,保证井眼开直。一开井段444.5mm井眼正常钻进参数:钻压80―200kN,转盘转速60-90rpm;钻头出导管鞋30米后,排量逐步增大到最大值,保证钻井液的携岩和水力辅助破岩效果。
  1.2优选PDC+螺杆。PDC钻头高转速、低钻压的要求,充分发挥PDC钻头剪切破岩机理,获得较高的机械钻速,并且可以降低转盘转速,减少钻具承受的扭矩,延长钻具寿命。在TK684井的钻进施工过程中,先后2次使用该项技术。第一次在二开井段1214-3900m,使用百施特12-1/4"MS1952SS钻头(水眼7*17.5mm),5LZ244.5×7.0型天津立林生产的螺杆,进尺2686m,纯钻时间80.5小时,机械钻速33.37m/h。第二次在三开井段3900-5576m,使用百施特8-1/2"MS1952SS钻头(水眼5*17.5mm),5LZ172×7.0型大港中成生产的预轮廓等壁厚螺杆,仅用时12天完成三开井段的钻进任务,比钻井工程设计工期提前17天,创造了塔河油田同种型号(8 1/2"MS1952SS)单只PDC钻头进尺1676米的新纪录,最高日进尺364m,平均机械钻速6.9m/h。在TK684井中使用PDC+螺杆钻井工艺,与在同区块采用转盘钻进方式相比,机械钻速可提高10%-30%(视地层不同)。
  (3)合理的施工进尺安排。二开井段先用12 1/4″牙轮钻头钻进,使用江汉HAT127型钢齿牙轮钻头,进尺708.11m,牙轮钻头进尺不必太多也不能太少。在库车组以后,PDC钻头优势明显,传统钻头进尺太多,浪费时间,若进尺太少,井底不干净,不能给PDC钻头良好的井底环境,牙轮钻头主要用于扫塞,将井底清洗干净,在保证一定进尺的情况下,为PDC入井确保一个好的井底条件。
  2. 钻井液措施
  2.1一开井段。基本配方:基浆7%~8%土粉+0.4%~0.6%Na2CO3+
  0.1%~0.2%NaOH水化24小时;混合胶液0.4%~0.15% NH4HPAN +0.2%KPAM混合基浆后,使性能达到设计要求后钻进。钻进过程中主要以等浓度胶液维护,强化体系的强抑制性,以0.5%-1%KPAM胶液大量补充泥浆量,补充大分子包被剂提高粘度,防止上部交接疏松地层发生垮塌,同时提高钻井液的携岩清洁效果。
  2.2二开井段。钻井液工作的重点是提高钻井液的抑制性,抑制泥页岩水化膨胀,降低钻井液失水,常温常压失水控制在8-6ml左右,以确保形成的泥饼薄而韧,防止渗透性好的砂岩段形成厚泥饼,因此采用低固相聚合物钻井液体系。在钻进过程中,钻井液处理剂的使用以DBF-2,KPAM,PMHC、铵盐等为主,保证包被与抑制并举,又可降低失水,形成良好的泥饼,加入0.2%的RH-4,以防止钻头泥包。该井段钻井液的主要工作是严格控制钻井液固相含量,把钻井液的无用固相含量控制在8%以内,保证低固相、低密度是该井段钻井液的中心任务。
  2.3三开井段。三开井段是本井的重点也是难点所在。该井段钻遇地层为白垩系、侏罗系、三叠系、石炭系,其中白垩系地层泥岩易水化膨胀,三叠系、石炭系中的泥页岩地层易吸水失稳,发生掉块、坍塌;白垩系、侏罗系地层中砂岩具有较高的渗透性,易形成厚泥饼导致缩径阻卡。采用聚磺防塌钻井液体系能有效解决此类问题。
  四、结论与认识
  1.采用合理的钻具组合和钻井参数、钻井液性能和适当短起下钻,解决了中上部地层起下钻过程中的严重遇阻问题。
  2.使用螺杆+PDC钻头复合钻井技术,大幅度提高了钻井效率。在TK684井的钻井施工中,成功运用此项技术,快速优质地完成施工任务。
  3.优选钻井液体系和采取井壁稳定技术措施解决了三叠系、石炭系地层钻进中存在的严重井壁失稳问题。
  作者简介:李广,2007年7月毕业于西南石油大学石油工程专业,现从事石油钻井相关工作。
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