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尼日利亚Stubb Creek油田优快钻井技术

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  本文主要介绍尼日利亚Stubb Creek油田优快钻井技术。Stubb Creek油田是中石化中标的一个尼日利亚区块,现场施工的第一口SC-5井由于地层熟知程度低,地层复杂,钻井过程中出现了井壁缩径掉块、坍塌、漏失、卡钻、断钻具等问题,极大地影响了正常的勘探开发进程,同时造成了不好的国际影响。在总结SC-5井钻井技术的基础上,优化钻井技术、使用合成油基钻井液替代水基钻井液,提高钻井液密度等技术措施,在随后施工的SC-6、SC-7、SC-8和SC-9井中应用,没有出现井下复杂情况,有效地保证了井下安全,机械钻速提高了30%以上,钻井周期大大缩短,有效地降低了钻井成本。Stubb Creek油田优快钻井技术的成功应用,为今后国际勘探开发类似油田提供了成功的钻井经验。
  尼日利亚Stubb Creek油田是中石化中标的一个尼日利亚区块。Stubb Creek油田位于尼日利亚尼日尔三角洲OML-14区块与OML-13区块的结合部,属于OML-14区块(该区块位于尼日尔三角洲的最东端),工区面积约42km2,其南部和东南部均位于海岸线附近,属热带雨林气候,区块内地势平坦,属于近海平原,地表植被为农田、种植园、灌木丛和荒地;有河流经过该区块,河宽30m~50m,河上有桥梁通过。
  
  一、区域地质特征
  
  该区沉积地层包括白垩系、第三系和第四系。白垩系向深海变薄并出露,最终消失于洋壳,新生界为大型进积式三角洲沉积,形成于大陆,消失于洋壳之上。新生界总体上为海退三角洲沉积地层,是主要目的层系。
  新生界地层自下而上划分为三个组:底部阿卡塔组(Akata Formation)、中部阿格巴达组(Agbada Formation)和上部贝宁组(Benin Formation);阿卡塔组是主要的生油层系,阿格巴达组是主要含油气层系(见图1)。
  
  
  二、钻井设计情况
  
  1.SC-5井基本情况
  SC-5是尼日利亚Stubb Creek油田的一口定向评价井,完钻井深2318m,钻井周期128天。完钻层位为阿格巴达组D3目的层。钻遇地层基本情况如表1:
  
  尼日利亚Stubb Creek油田在地层特性、油藏埋深和地层压力等方面具有一致性,在此区块施工井的井身结构相似。
  
  三、钻井施工难点
  
  SC-5井井下复杂,事故较多,钻进时间占了20.61%,起下钻和复杂情况占了26.54%和14.23%,本井多数时间是在处理井下复杂情况。
  1.井下落物
  17-1/2″表层段(10-635m)使用碳酸钙/氯化钾聚合物钻井液体系钻进,采用KINGDREAM生产的GA134钻头钻进,因井下落物导致钻进困难,所以采用磨鞋磨铣落物恢复钻进。
  2.井壁缩径、卡钻
  12-1/4″井段 (854m~2000m)使用KCl聚合物钻井液钻进。使用KINGDREAM生产的HJT417钻头、在975m处开始定向钻进,闭合方位132.3°,最大井斜46.6°,最大井斜处1829m,水平位移450m。设计井深2200m,但由于井下连续出现复杂情况,井眼缩径和坍塌严重,填井侧钻三次,为确保井下安全及D3油层段的取心顺利,钻进到2000m,提前下9-5/8″套管至1997m。主要原因是由于上部地层水敏性太强,水基钻井液体系无法抑制地层水化膨胀及坍塌掉块,导致了多次井下复杂情况和事故的发生;下部地层水敏性不强,但钻井液密度偏低,不能有效平衡地应力,导致缩径进而引起卡钻,通过埋钻具和LWD仪器提高密度后,坍塌、划眼现象得到了有效遏制。
  3.键槽卡钻
  8-1/2″井段 (2004m -2318m)使用KCl聚合物钻井液钻进。8-1/2″井段进行中途对比电测,电测中出现遇阻,通井时发生卡钻,之后割钻杆侧钻,侧钻成功后电测。主要原因是因井下复杂频繁起下钻,定向中反复扭方位,井身质量不好,形成键槽。由于井下复杂情况不断,为避免再次发生事故钻进至2318m时,提前挂7″尾管完钻。
  
   四、主要技术对策
  
  1.更换钻井液体系
  针对本区块存在水敏性泥岩及坍塌掉块泥岩,地质条件十分复杂,钻井中地层造浆严重,基本不成岩,水化膨胀性非常强,容易导致泥岩吸水缩径,而硬脆性泥岩坍塌压力高,坍塌掉块极其严重的地层特点,后续钻井中在二开后使用合成基钻井液。
  合成基钻井液油水比一般为70/30。合成基泥浆具有良好的流变性能和润滑性能,一般API滤失为0,高温高压滤失量为2-3ml,且滤出物为纯油。由于整个钻井过程中与地层接触的流体是油,因此,合成基钻井液可有效避免软泥岩水化膨胀、硬脆性泥岩吸水产生裂缝坍塌,且油基泥浆具有良好的润滑性,可有效防止起下钻阻卡。
  2.采用合适的钻井液密度
  由SC-5井实钻中钻进液密度(1.24g/cm3)低,不能平衡由地层应力引起的坍塌压力,而造成井下复杂情况不断。后续施工的井实钻中提高钻井液密度(1.28g/cm3)后,有效平衡了由地层应力引起的坍塌压力,现场使用效果良好,没有出现坍塌掉块和井眼不稳定的现象,坍塌、划眼现象得到了有效遏制,保证了钻井安全。
  3.井眼轨迹控制
   井眼轨迹控制在钻井施工中是个难点,SC-5井频繁出现的井下复杂情况,除了钻井液体系问题引起的垮塌缩径之外,井身轨迹差、全角变化度大也是一个主要原因。在后续井的施工中及时更换现场定向井工程师,井身轨迹控制水平有了很大提高。
  4.钻头选型
  SC-5井的钻头主要选用国产三牙轮钻头,机械钻速小,不利于提高整体综合效益。后续的选择适合STUBB CREEK油田尼日尔三角洲地层岩性的PDC钻头,借鉴在这一区块开发多年的壳牌公司的钻头选型经验,实现二开和三开后一只或两只PDC钻头即可完钻,提高机械钻速,缩短钻井周期,节约钻井成本。在后续井中选用贝克休斯公司12-1/4“井眼HCM607(M323)PDC钻头和8-1/2”井眼HCM607(M323)PDC钻头,效果明显,分别完成了相应井段的钻井进尺,并且钻头的磨损极小,可以继续使用。高质量、适应地层特点的钻头是提高机械钻速、优快钻井、节约成本的重要手段。
  5.现场应用效果
  采用以上优快钻井技术后,STUBB CREEK油田的井顺利施工,有效地控制了井下复杂情况和避免了井下事故,提高了机械钻速,缩短了钻井周期,取得了良好的应用效果。钻井周期缩短情况见图3,机械钻速提高情况见表2。
  
  SC-5井使用水基钻井液体系,SC-6、SC-7、SC-8和SC-9井使用了合成油基钻井液体系,由图3可以看出钻井周期大大缩短了。
  
  由数据(表2)看出,在优化了钻井技术后,后钻的SC-6、SC-7、SC-8和SC-9井与SC-5井相比,在平均井深大于SC-5井的情况下,钻井周期由128天缩短到平均33.75天,缩短了73.63%;机械钻速由3.60m/h,提高到14.36m/h,提高了298.90%。SC-5井出现井下事故,而SC-6、SC-7、SC-8和SC-9井没有出现复杂情况。
  
  五、结论与建议
  
  1.优选合成油基钻井液体系和钻井液性能,大大降低了Stubb Creek油田井下复杂情况的发生,确保了钻井施工井下安全。
  2.优选高质量和适应当地地层特点的PDC钻头是提高机械钻速、优快钻井、节约成本的重要手段。
  3.该优快钻井技术在STUBB CREEK油田现场应用4口井,钻井周期缩短了73.63%;机械钻速提高了298.90%,取得了良好的经济和社会效益。
  4.Stubb Creek油田优快钻井技术的成功应用,为今后国际勘探开发类似油田提供了成功的钻井经验。
   (中国石化河南油田分公司;石油工程技术研究院)

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