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600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

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  摘 要:汽轮机是发电厂的主要机组设备,汽轮机运行过程中高压调节阀很容易出现故障,本文对600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障及应对策略进行分析与探讨,旨在为电厂的汽轮机运行提供理论支持。
  关键词:600MW汽轮机 高压调节汽阀 故障 应对策略
  中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2019)08-0-02
  引言
  汽轮机是发电厂的原动机,其主要功能是驱动同步发电机旋转,进而产生电能,向电网传输符合数量和质量要求的电能产品。由于同步发电机的运行特性可知,发电机的端电压取决于无功功率,但是无功功率又取决于发电机的励磁,电网的频率取决于电网的有功功率,即取决于汽轮机的驱动功率。当发电厂的机组在并网运行的时候,根据转速偏差的改变可以调节汽门的开度,对汽轮机的进汽量及焓降进行调节,从而改变发电机的有功功率,满足外界电负荷的变化要求。汽轮机调节系统主要调节的内容是机组的转速,所以一般将汽轮的调节系统成为调速系统。汽轮机调节系统中,高压调节汽阀是一个十分重要的部分,在运行过程中,高压调节汽阀经常会出现一些故障,例如阀门反馈LVDT信号错误,门杆防转梢松动,、断裂,阀芯脱落,伺服阀出现故障等,为了提高机组设备的运行效率,必须要加强对各种故障问题的分析,找出具体的成因,采取相应措施进行处理,提高汽轮机组的运行水平。
  一、机组情况
  本文所选的分析机组设备为2x600MW机组,汽轮机是N600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、直接空冷凝汽式机组,调节系统是数字电液调节系统,液压调节系统可以将油压控制在14MPa左右。每一台机组都有两个主汽阀,每一个主汽阀又带有两个调节汽阀,主汽阀和调节汽阀处于一个整体铸件内,安装与高压缸和中压缸的两侧。机组的每一个进气阀门都设置有独立的操作机构,其中高压主汽阀、高压调节阀的操作结构为伺服式结构,所有的阀门的开度都是有伺服油动机控制的,油动机又受数字电液调节系统发出的信号的控制,所有的阀门执行机构都是单侧进油式,即阀门靠液压驱动开启,靠弹簧力驱动关闭。机组的工作介质是高压抗燃油。
  二、600MW汽轮机高压调节阀的典型故障分析
  随着电力行业不断发展,发电厂的生产规模也不断扩大,大型机组参与电网调峰的频率也越来越高,幅度越来越大。机组的负荷变化很频繁,对此,高压调节汽阀必须要不断调整,才能满足机组的负荷变化情况,所以机组的阀门故障频率也逐渐升高。600MW汽轮机组的高压调节汽阀的典型故障有以下几种:
  1.高压调节汽阀反馈LVDT故障及其解决策略
  1.1故障及其原因
  高压调节汽阀LVDT是用来传递油动机的行程信号的装置,包括含有三组线圈的管状变压器、纯铁铁心,铁心和油缸的活塞杆相连,当活塞移动的时候就带动铁心移动,两组次级线圈的感应电压也发生线性变化。当数字电液调节系统的指令电压大于LVDT的反馈电压时,表示油动机的开度不足,伺服放大器此时会输出正向电流,使油缸的活塞上移,同时LVDT的反馈电压变大,直到和数字电液调节系统的电压保持一致。以某单位机组为例,故障发生之前,机组的负荷为330MW,协调控制投入,AGC投入,发生事故的时候,机组的负荷突然变高,稳定在350MW,数字电液调节系统显示GV3号阀开度反馈从33%变成0%,其他的三个高压调节汽阀同时关小,到机组进行查看的时候发现GV3号阀处于全开状态,技术人员及时进行操作,降低主汽压力,锁定机组当前的负荷,然后将阀门的控制方式变为单阀方式,切换之后,轴瓦的温度、液压系统的油泵电流以及油压都没有明显变化。初步判定是GV3号阀的阀门反馈LVDT发出了错误的信号。
  通常高压调节汽阀反馈LVDT的故障的原因有反馈铁心断裂,反馈杆折断、弯曲变形,线圈故障,信号线异常等原因。本例中的故障,经过技术人員到现场检查确认,发现是由于GV3号阀的阀门反馈信号错误造成的,因为阀门的反馈始终都为0,但是调节阀的开度是受到数字电液调节系统的开度指令通知的,这个指令始终都大于反馈值,所以GV3号阀的开度实际上会一直增加,直到全开。
  1.2故障处理
  LVDT反馈故障之后,调节阀所处的位置一般有三种情况,分别是全开、全关,处于中间位置,各个位置的处理方法基本是相同的,只是出现故障之后,LVDT如果处于中间开度,则应该要注意调节阀的指令、反馈以及实际位置,对这三个参数进行对比。对故障进行处理时要注意以下几点:第一,对当前的负荷进行锁定,维持负荷不变,如果CCS自动调节处于正常状态,则不需要解除自动,也不要盲目地将阀门的控制方式从顺序阀变为单阀控制,应该要观察轴振、轴瓦的温度等参数,如果在顺序阀控制方式下,导致汽轮机本体振动、温度剧增,则应该要立即将其改变为单阀方式。第二,对故障进行处理的时候,要在数字电液调节系统上缓缓输入故障调节阀关闭指令,使阀门逐渐关闭,操作过程中要尽量减少机组负荷的波动,同时要密切观察主机的参数。第三,调节阀全部关闭之后,首先将其指令强制控制为0,然后再关闭GV3号阀的液压系统油供手动门,由技术人员更换高压调节汽阀的LVDT,并且对其进行校验之后投入使用。
  2.高压调节敌法的主要部件故障及其解决措施
  2.1故障问题
  高压调节汽阀长期工作过程中很容易出现一些零部件的故障问题,比如门杆防转梢松动、断裂,或者阀芯脱落。某机组发生故障的时候,机组的负荷指令为500MW,CCS投入,汽轮机为顺序阀控制方式,运行时发现汽轮机的轴承振动值从55μm突然变为119μm,机组的实际负荷、主汽流量、调解级压力降低,主汽压力突然升高,在现场检查却发现GV3号阀的反馈异常,比正常的开度要大一点,进一步检查发现GV3号阀的阀杆断裂。而且GV1和GV4已经完全开到90%,达到了最大开度,进汽方式也发生了改变,导致汽轮机1号、2号的轴瓦振动值瞬间增大,轴瓦金属温度也发生了相应变化。经过分析发现,本例中的故障是由于阀芯脱落造成的。   2.2故障处理
  确定事故的原因之后,及时解除了机组AGC以及一次调频功能,将机组的控制方式从顺序阀控制切换为单阀运行,保持机组的负荷处于稳定状态,由于断裂的位置不易进行焊接,在CCS方式下,热控人员通过强制调节阀开指令,逐渐将其全部打开,由检修人员对断裂的位置进行重新焊接,如果阀芯没有完全脱落,则可以首先关回,然后进行处理,如果阀芯已经完全脱落,则可以根据负荷情况,进行相应处理。如果负荷较高,当阀门全部打开之后,可以首先进行简单处理,将阀芯和连接杆固定起来,让阀门的控制从顺序阀切换为单阀,强制关闭过程中的阀芯,并且不要对系统造成较大的影响,然后再在零位进行焊接和加固;如果负荷较低,则应该要将阀门的控制方式立即转变为单阀控制,并且确保机组的负荷保持稳定,在CCS方式下,由热控人员强制调节阀关指令,逐渐将其全部关闭压实,然后再进行处理。
  3.伺服阀故障及其处理
  3.1故障问题
  当事故发生之前,机组的负荷为500MW,CCS模式,汽轮机的阀门为单阀控制,运行过程中发现液压系统的油回油温升高,而且液压系统的油箱和油位出现波动,油泵的电流、出口压力都在一定范围内发生波动。机组的GV4号阀的开度、调节级压力、负荷都小幅度波动。经过分析发现,故障的原因是GV4号阀的伺服阀存在问题,从而引起调节级压力以及负荷的摆动现象。
  3.2故障处理
  对伺服阀故障进行处理时,首先将机组的负荷降低,从500MW变为450MW,热工人员要及时将GV4号阀强制关闭,而且不能释放关指令,然后关闭故障阀门液压系统的高压油供手动门,将其他三个高压调节汽阀开大,但是不能超過限值。关闭故障阀门的高压油供手动阀门的时候,应该要检查高压油供手动阀和两路回油的逆止门,是否都保持严密状态,确保其处于严密状态的时候才能更换伺服阀。在更换伺服阀的时候要确定接口和安装的方式,伺服阀不能输出正向电流,否则将会在油供手动阀打开的时候,使处于强制关闭状态的阀门开启,导致机组的负荷发生突变。另外,在打开油供手动阀进行注油的时候一定要缓慢打开、注入,注油过程中也要保持阀门始终处于关闭状态,注油结束之后再缓慢地放开阀门限制指令,以阀门活动试验方式开启阀门,并且对调节汽阀进行多次试验,确保试验合格之后才能再次投入使用。在更换伺服阀的时候,工作人员应该要严密地监视机组的振动、轴承温度等参数的变化,关闭故障阀门的供油阀时,一定要确保无误,做好监护,防止出现误关现象,执行过程中随时观察油压的变化。
  综上所述,调节汽阀是汽轮机组的核心控制设备,对整个机组的运行都有重要影响,调节汽阀的故障会直接威胁到整个机组和电网的安全稳定运行。当大型机组发生调节汽阀故障的时候,必须要根据实际情况分析故障的原因,并且及时采取相应措施进行处理,以防事故扩大,对汽轮机组的运行安全造成威胁。
  参考文献
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  [2]史艳强,刘月军,赵志宏.600MW汽轮机高压调节阀故障分析与处理[J].内蒙古电力技术,2015(03)
  [3]刘华戡,马现云.高压主汽调节阀常见故障分析与处理[J].发电设备,2008(06)
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