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火电厂配煤掺烧分析研究

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  摘 要:燃料成本是燃煤发电厂运行成本的重要组成部分。面对煤炭市场的不利形势,优化燃煤结构、科学合理地开展配煤掺烧工作,是应对市场变化、降低发电企业运行成本的重要举措。本文通过燃烧实验,探索配煤掺烧的最佳比例和效果,为今后发电企业降低燃料成本、提升盈利能力提供参考及依据。
  关键词:火电厂;配煤;掺烧;成本
  DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.12.062
  1 前言
  某火电厂总装机容量为2×600MW,锅炉均采用哈锅生产的超临界直流锅炉。炉型采用单炉膛、一次再热、平衡通风、尾部双烟道、全钢架悬吊结构。燃烧器采用英国三井巴布克能源公司生产的旋流燃烧器,前后墙对称布置、对冲燃烧;锅炉前后墙各3层,每层布置5只。
  电厂的设计煤种为义马烟煤,燃煤特性如下:收到基低位发热量(Qnet.ar)为20.22 MJ/kg;收到基灰分(Aar)为24.99%;空气干燥基挥发分为24.62%;灰熔点为 1400℃。 义马烟煤由于近几年标煤单价涨幅较大(目前约812元/t),导致电厂运行成本提高;燃料供应紧张,直接影响生产的安全稳定。为了保障电厂安全稳定运行,降低运行成本,需增加燃料来源。根据电厂的来煤特性、配煤设施和机组运行情况,进行合理的掺配。
  2 煤质变化对锅炉运行的影响
  若燃煤的发热量比设计煤种低,相同负荷下锅炉的实际耗煤量增加,导致磨煤机电耗增大,锅炉磨损加剧、检修周期缩短、维护工作增大、检修费用增加[1]。对于直吹式制粉系统,耗煤量增加导致一次风量增加,理论燃烧温度和炉内温度下降,煤粉气流的着火延迟,燃烧稳定性变差,影响煤粉的燃烬,造成机械不完全燃烧和排烟损失增大。同时,燃烧不稳定会导致助燃油成本提高。
  若实际燃用煤种的挥发分比设计煤种低,会使炉膛火焰中心上移,排烟温度随之上升,排烟热量损失增大[2],锅炉效率降低。
  若实际燃用煤种的灰分比设计煤种高,煤粉进入炉膛后着火点会推迟,导致不完全燃烧损失增大。灰分增大也会降低燃料的燃烧程度 [3],灰渣含碳量增加,导致灰渣热损失增加。燃用高灰分的劣质煤会加剧锅炉水冷壁的磨损,导致炉膛内积灰、结焦较严重,影响锅炉的稳定运行。同时,灰分提高会使实际耗煤量增加,导致输煤系统、制粉系统和除灰系统超负荷运行。燃煤灰分提高会使可磨性系数降低,制粉系统各设备的磨损量增大,电耗也随之增加。
  若实际燃用煤種的水分比设计煤种高,会使炉膛燃烧温度降低,导致燃烧稳定性降低。同时,增加了输煤系统和制粉系统的堵煤风险,增加了运行维护工作量。
  3 燃煤特性及配比实验
  3.1 燃煤特性
  根据煤源实际情况,确定用金华山蒲白、中能和方宏中煤3种煤进行掺配,找出最佳配煤比例。
  金华山蒲白煤价格适中,煤源充足,应作为掺配的主要煤种。其特性是挥发性低、灰熔点高,在高负荷下可以顺利燃烧,且不易结焦;不易着火,低负荷时可能会导致锅炉燃烧不稳,锅炉效率下降。
  中能煤价格高,发热量和挥发分高,燃尽性能好,锅炉效率高,低负荷时具有良好的稳燃性;灰熔点低,高负荷时易结焦。
  方宏中煤价格低,发热量低,灰熔点高,挥发分高。其低负荷时可顺利燃烧且不易结焦,但不适合高负荷运行。
  3.2 燃煤配比
  不同煤种掺混后,其全水分、挥发分、灰熔点等指标必须接近设计值,才能满足锅炉燃烧的要求,保证锅炉效率接近设计值。以此为原则,通过对不同配比的燃料进行特性实验分析,得出了3种配比的各项指标接近设计值,具体比例如下:
  (1)配煤一:60%金华山蒲白煤+20%的中能煤+20%方宏中煤。
  (2)配煤二:50%金华山蒲白煤+20%的中能煤+30%方宏中煤。
  (3)配煤三:40%金华山蒲白煤+20%的中能煤+40%方宏中煤。
  3.3 配煤燃烧实验
  选择运行工况良好的#2锅炉作为实验平台,以降低设备缺陷对锅炉效率的影响。实验结果数据见表1:
  3.4 实验结果分析
  (1)入炉煤低位热值分析:配煤一为19kJ/g,配煤二为18.47kJ/g,配煤三为17.94kJ/g。随着发热量的降低,锅炉所配的风机和磨煤机的电耗随之增加,影响煤耗约0.49g/(kW.h)。
  (2)入炉煤挥发分分析:配煤一为24.39%,配煤二为22.89%,配煤三为21.40%,高低相差2.99%。
  (3)入炉煤的灰分分析:配煤一为29.87%,配煤二为31.14%,配煤三为32.24%,高低相差2.34%。
  (4)入炉煤的全水分分析:配煤一为8.12%,配煤二为8.86%,配煤三为9.60%,高低相差1.48%。
  (5)入炉煤的排烟温度分析:配煤一为0.52%,配煤二为0.64%,配煤三为0.93%,高低相差0.41%。
  (6)入炉煤的飞灰可燃物分析:配煤一为0.71%,配煤二为0.89%,配煤三为93%,高低相差0.22%。
  (7)入炉煤的炉渣可燃物分析:配煤一为0.67%,配煤二为0.75%,配煤三为1.28%,高低相差0.61%。
  (8)锅炉效率分析:配煤一锅炉效率最高(93.52%),其次是配煤二(93.41%),配煤三最低(93.05%)。高低相差0.47%,影响煤耗约1.69g/(kW.h)。
  由实验结果可知:3种配煤的低位发热量、挥发分、灰分、水分均在锅炉允许范围内。无论燃烧哪种配煤,锅炉和除灰系统均能安全稳定的运行。随着方宏中煤的比例增加,锅炉效率有所下降,厂用电量有所增加,但变化幅度不大,远比不上标煤单价下降幅度。其中配煤三的单价(732.2元)下降幅度最大,比设计煤种单价(811元)下降了78.8元,下降幅度为9.7%。
  综上所述,以上3种配煤掺烧方式均优于单独燃用设计煤种,因此可加大这3种煤的进煤量,通过合理掺配,既保证锅炉安全运行,同时又能有效降低燃料成本,提高企业盈利能力。
  4 结语
  综上所述,配煤掺烧方式可满足机组稳定运行的要求,且经济性优于单独燃用设计煤种。掺烧方式可实现劣质煤的合理利用,提高锅炉燃料的适应范围。因此,增加相关煤种的采购量,通过合理比例地掺混,使燃料既可保证机组安全稳定运行,又能降低运行成本(主要是燃料成本),提高企业的经济效益。
  参考文献:
  [1]郝润田,查五宁,张玄.锅炉配煤掺烧技术管理及效益分析[J].发电设备,2014(05):14-16.
  [2]李玉华.600MW机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整[J].科技创新导报,2013(16):29-32.
  [3]李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术[M].北京:水利电力出版社,2009.
  作者简介:王志刚(1981-),男,吉林蛟河人,本科,工程师,从事火力发电厂运营及管理工作。
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