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浅析空压机系统节能改造方案

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  摘 要:空压机作为制造厂最常用的设备之一,其所产生的廉价、适用的压缩空气能源倍受许多家企业青睐。根据某企业统计,空气压缩系统总成本中,运转能源消耗费用占约75%,压缩系统初期购置费用仅占总成本的约12%,其高额的运转能源消耗费用无形中增加了企业的运营成本;更为严重的是,空压机主机磨损、小功率多台设备并联供气、管路布置不合理等均可造成巨大的能源浪费。因此设计一套安全可靠、节能高效、压力稳定的空气压缩系统已成为企业的迫切需求。
  关键词:空压机;能源浪费;节能高效
  DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.011
  1 空压机改造前运行状况
  空压机系统是某公司的生产动力辅助设备,其能源消耗达到企业总能耗的15.6%;合成车间低压空压系统主要包括6台90kW单级螺杆机空压机及其冷干机等设备,运行方式为4用2备。目前该车间压缩空气系统老旧,使用年限较长致使主机磨损,排气量降低、设备利用率低下;控制仍采用早期手动控制方式,加卸载靠上下限设定压力运行,压力偏高区域段运行;单级压缩螺杆空压机组,输入比功率较高而利用率低,不属于国家节能认证设备;另外整个系统管网布置混乱,弯头较多且不符合规范要求,造成额外的压力损失;以上造成了电能浪费。经现场实测,该空压机系统加载率为86%-92%,运行压力在5.9-6.8KPa,比功率为8.2kW/m3/min,此比功率高于GB19153-2009《容积式空气空压机能效限定值及能效等级》中“一般用喷油式单螺杆空压机的能效等级”3级要求,属于高能耗设备,因此进行改造是很有必要的。
  2 节能改造方案分析
  (1)整合节能改造。根据现有生产用量以及后续的增量计算,未来将运行6台空压机,造成没有备用设备的生产安全隐患,同时能源浪费扩大化,对现有6台空压机进行整合,选用3台220kW两级压缩空压机设备替换,减少每台设备单独经过独立的过滤系统时会造成一定的压力损失,避免引发管网压力偏低而压缩机供气压力升高,降低电力消耗,满足用气终端供气要求。
  (2)高效设备节能改造。改造后空压机为两级压缩永磁变频空压机,主机采用大小不同的两组螺杆转子,实现合理的压力分配,降低了每次压缩的压缩比。比功率达到5.81kW/m3/min,为一级能效机组。改造后运行方式为2用1备,其中1台为变频控制,运行时为1工频与1变频配合,根据现场的实际用气按需输出,变频智能调速恒压供气,保障工频一直处于加载状态,避免空压机频繁加卸载,保护空压机,启动时减轻电网的负荷,同时变频和工频可切换(变频故障时不影响机器使用)。将输出压力设定在恒压输出(精确到0.1Bar)可节省过压造成的浪费,同时延长气动工具的寿命,提高输气质量,既保障了稳定生产又能达到能效最大化。
  (3)智能化改造。改造后空压机使用智能管理系统,可将处于各地的空压机通过互联网加入到云计算平台,可实时监控系统下的空压机,发现空压机运行中存在的问题,能够查询完整的报警历史曲线,以便对故障进行推断和预防,提供空压机的节能分析报告,可为后续发现节能改造空间,降低运行成本,提供技术支持。
  (4)供气管道改造。通过系统性的规划设计,每条管路、弯头及辅助装置配置更加合理,减少每条供气管路的压力损耗,同时采用更加节能的铝合金代替原无缝钢管管道,其防腐性可将泄露的风险降到最低,减少不必要的浪费;铝质内光滑表面能以更少压降提供更多的空气,从而显著的降低运行成本,保障用气末端的压力。
  3 节能效果及经济效益分析
  (1)节能改造前用气成本。该车间空压机系统每立空气耗电0.136kW,24小时运行,每天压缩空气预计用量为12.44万立,耗电量为1.69万kWh,每年运行330天,电价每度0.63元。
  每年电费=年用电量×电价=1.69×330×0.63元/kWh=351.73万元/年。
  (2)空压机系统改造后的效益。改造后空压机比功率为5.81kW/m3/min,每立空气耗电0.097kW,每立空气可节电0.039kW,每天可节省电费3056.51元。
  每年节省电费=3056.51×330=100.86万元/年。
  4 改造后优点
  (1)安全可靠。空气主要用于制取氮气和仪表气源,一旦出现问题会造成不良影响。改造后空压机采用大转子低转速主机、角接触球高效轴承,可靠性更加稳定。运行方式改为2用1备,联合控制,保障紧急停机或故障的供气稳定。同时采用双回路供电,进一步提升供气安全。
  (2)节能降耗。改造后节能率达到28.68%,有效降低空气运行成本和维护成本,在医药行业市场压力逐渐增大的环境下,有效降低成本,可增加市场竞争力。
  (3)恒壓供气。由于改造后是1工频与1变频配合,变频控制具有精确的压力控制能力,使压力-转速-功率达到动态平衡,空气压力输出与用户需求的气量相匹配,使管网的系统压力变化保持在要求范围内,有效地提高了工况的质量。
  (4)节省人工。由两个车间空压站合并为一个集中供气的空压站,可减少一个站人工,同时实现智能控制以后,能够远程实时监测空压机运行状态,减少员工劳动强度。
  (5)降低噪音。改造后空压机采用低噪音主机,低转速离心风扇以及变频油冷风扇,同时对壳体和压缩机进气消音,噪音与原系统比较下降约20至25分贝。
  5 结束语
  空压机系统做为公司的生产辅助设备和动力设备,其稳定性和运行成本直接关乎公司的效益。改造后空压机系统既实现安全、可靠、恒压供气,又提高空压机运行效率,达到最佳节能效果,进一步提升公司市场竞争力。
  参考文献:
  [1]田郭毅.空压机节能运行措施探讨[J].内江科技,2018(06).
  [2]宋韧,刘淑婷.空压机节能改造新技术应用研究[J].资源节约与环保,2012(06).
  [3]杨银初,何海岗,王志艺,余琳玲.基于双永磁变频两级压缩技术的空压机节能改造[J].机电工程技术,2018(03).
  作者简介:孙煜晗(1988-),女,辽宁鞍山人,本科,助理工程师,研究方向:空压站设计。
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