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630MW火电机组一次风机跳闸处理及并网操作分析与探索

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  摘 要:针对某厂一次风机事故跳闸处理流程和存在的问题进行探讨,详细分析处理过程中注意事项和改进措施,并针对风机再次并网操作特性分析进行研究,在生产实际应用中获得成功,为正确处理一次风机跳闸事故以及其再次并网操作提供实例,减少机组灭火非停,为企业增发电量提升效益做出贡献。
  关键词:一次风机;故障跳闸;处理流程;风机并网操作;改进措施
  某火电厂二期工程分别安装两台630MW燃煤发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1950/25.4-YM4型一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生(Benson)直流锅炉。型式为单炉膛、平衡通风、尾部双烟道、全钢架悬吊结构、固态排渣,π型布置,旋流燃烧器前后墙对称布置、对冲燃烧方式。
  锅炉的风烟系统采用微负压、双烟道、平衡通风布置,分别布置两台三分仓回转式空预器、双级动叶可调轴流式引风机、送风机,其中任意烟道内单台风机均可满足300MW负荷时工况需求。制粉系统采用冷一次风机中速磨正压直吹式系统,配置六台磨煤机和两台密封风机、动叶可调式一次风机。其中六大风机均配置联络电动门,正常运行时电动门备用状态。
  1 一次风机跳闸热工逻辑过程
  1.1 机组快速减负荷RB控制回路概述
  正常运行过程中机组负荷>320MW且协调控制及RB投情况下,当任意三大风机中任意单台风机跳闸后机组BR动作保护触发。此时自动控制为汽机跟随,汽机调门跟踪实际负荷对应主汽压力函数调节,锅炉主控根据辅机最大出力迫降负荷至300MW,期间当大于三台磨运行,磨煤机按D、C、F逐台顺序切除,间隔5秒,保留三台磨运行。RB发生后,锅炉主控自动切手动,锅炉主控跟踪(校正后的总燃料量)。燃料主控在RB发生的前30S内自动维持运行磨的煤量基本不变,30S以后以RB负荷对应煤量为设定值进行调节,调节器根据处于自动状态的给煤机的数量进行变参数调节。
  1.2 300MW负荷工况下一次风机跳闸过程
  1.2.1 一次风机跳闸自动控制动作实际流程
  (1)2018年07月04日,某电厂300MW负荷工况正常运行中协调控制、RB正常投入,维持A、B、E、F台磨煤机运行、煤量140T/h,AB引、送、一次风机自动方式运行,A/B一次风机动叶开度45/48%,电流117A/120A,一次风压9.4/95KPa。08:57:26,A一次风机电机运行中故障跳闸,RB未动作。
  (2)期间,炉膛火检大幅度波动,中心风门有自动关闭趋势,一次风机投自动方式下08:57——09:03分B一次风机调门开度由48%升至85%,电流由120A升至224A,一次风压94/9.5KPa变成8.8KPa,B一次风机入口温度由58℃升至67℃。
  1.2.2 一次风机跳闸后主要操作和监视参数
  (1)第一时间发现光字牌报警“A一次风机跳闸”,立即召集班组人员协同处理,同时检查RB未动作并迅速投入A、B、E、F四台磨各三支油枪稳燃。
  (2)专人检查A一次风机跳闸后出口门联关到位,监视调整B一次风机动调开至最大,不过出力,维持一次风压正常。重点DCS检查B一次风机运行参数,就地确保B一次风机运行无异常。
  (3)专人监视燃烧画面,检查防止火检减弱中心风门关闭,同时密切注意四台磨燃烧情况,不堵磨、不断煤,出口温度稳定,根据锅炉主、再热汽温、汽压及时调整燃油量,尽早断油。
  (4)监视汽压、水煤比保证参数在合适的范围内,及时调整主再汽温和油枪数量保证汽温不突降,壁温、汽温不超温。
  (5)派人立即就地检查A一次风机跳闸原因,执行A一次风机停电测绝缘操作,安措落实到位上票处理。
  1.3 A一次风机跳闸故障查找流程
  在事故处理系统运行参数稳定后,立即汇报值长同时成立事故抢修专项小组,联系热工、电气、继保专业人员配合运行人员就地寻找故障原因。首先,运行人员加上B一次风机的参数监视工作,确保其在安全稳定运行,同时加上燃烧监视,根据火检情况及时投退油抢;其次检修人员协同运行人员就地检查风机故障情况,同时对风机开关、电机进行停电绝缘测试操作,快速、准确分析跳闸原因;最后,根据故障原因,及时安排检修措施,商讨抢修方案,发出工作票进行设备检修处理。
  在事故排查隐患抢修期间,运行人员加强监盘质量和巡检力度,确保机组单台一次风机稳定运行,同时加上与检修人员横向沟通,争分夺秒安全检修,同时做好风机措施恢复后并网操作准備。
  2 A一次风机故障恢复后并网操作
  2.1  A一次风机并网前操作与注意事项
  跳闸故障隐患排除后,迅速组织人员就地检查检修情况确保风机热备用条件满足,派人测量风机电机、电缆、开关绝缘值、吸收比均合格后,开始送电恢复热备用操作,此时工作票终结。随后运行人员做好风机并网操作中危险点分析、抢风、一次风压低、断煤堵磨等事故预想,安全风险防护到位。
  2.2 A一次风机并网操作过程
  2.2.1 A一次风机并网前准备工作
  (1)风机并网安排好人员任务分配,燃烧、汽水画面专人监视,机长做好人员间沟通协调、有理有序发出操作指令。
  (2)准备就绪后,A、B、E磨油抢间隔性各投入2根油抢助燃,计算燃油量保持在5t/h左右,根据燃烧火检情况判断是否增投油抢。
  (3)密切监视汽水画面,及时调整汽温、汽压防止超温和突降。
  2.2.2 A一次风机并网操作
  值长下令,A一次风机并入系统运行指令。人员各司其职,按步就班执行操作卡启动风机,13:25:16至13:30:11时间内,保持一次风压母管压力不低于7KPa,逐渐开A一次风机出口动叶关B风机的形式,迅速将A一次风机并入系统运行。
  风机并列过程中,注意加强燃烧调整,待系统各项参数稳定后逐步退出油抢运行,调整各台磨煤机出力,直至所有油抢退出运行。
  3 结语
  一次风机故障跳闸事故处理以及并网操作技术分析和探究,对今后同类事件的发生提供了宝贵的经验和依据,同时也为火电厂安全稳定运行积累了珍贵的资料。目前,电力市场竞争日益激烈,深度调峰已成增发电量提质增效的强有力手段,但同时也给机组安全运行带来了严峻考验。在今后,我们应重视正常运行中重要辅机跳闸的案例分析和探索,提高对其特性分析和认知的理论水平,以满足事故情况下防灭火、防非停的安全生产目标。
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