井口冷冻暂堵工艺在苏里格气田的应用
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摘 要:苏里格气田地处毛乌素沙漠,自然环境恶劣,地面井口设施常年遭受风沙、烈日、严寒的侵蚀,井口闸阀容易出现老化刺漏等情况。而且气田规模化开发已经进入了第3个五年,部分老井能量枯竭,采用常规压井作业来更换井口闸阀,容易将井彻底压死。冷冻暂堵技术实现了在不压井的情况下进行井口装置的整改工作,不仅消除了安全隐患,还保护了油气层免受污染,同时提高了作业效率,降低作业成本。
关键词:苏里格;冷冻暂堵;干冰;井口装置更换
采气井井口装置是气井压力控制的主要装置,也是气井安全生产的重要通道。随着采气时间的逐渐增加,井口的控制阀门在生产过程中,由于受高压流體的冲刷、介质腐蚀或阀门密封件老化等因素影响,井口控制闸门出现内外泄漏、锈蚀卡死后无法正常开关等恶劣工况,给正常生产带来安全隐患。如不及时治理,不仅会影响气井的安全生产,威胁采气工的生命安全,还有可能破坏周边环境,污染草场,造成牧民投诉等问题。
1 冷冻暂堵技术原理
1.1 冷冻暂堵工作原理
首先,在表层套管周围安装冷冻盒并在冷冻盒内加入冷冻剂;接下来通过液压系统将暂堵剂注入各层套管环空和油管内部(如果环空已注满水泥或水就不需要再注入暂堵剂);最后,持续冷冻,将多层套管环空和油管内部暂时封堵。
1.2 冷冻模式
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2 现场应用
2.1 苏X井现场施工介绍
主要问题:1#闸阀和4#闸阀打开后不能关闭,需要更换。
井口压力:油压1.44 MPa,套压9.64MPa,预计最高井口压力20MPa。
套管结构:表层φ244.5,气层φ139.7,油管φ73.0。
备注:井内有柱塞。
2.2 苏X井施工过程
①设计施工压力:流程试压25MPa,柱塞试压20MPa;②提前提出柱塞;③设计注入时间及暂堵剂;④4月8日开始挖坑,4月9日设备到井,4月10日-4月11日18:00完成冷冻及试压,18:30换装井口完成,20:00完成试压,4月13日进行外排,恢复井场。
2.3 施工时,冷冻剂注入量及冷冻时间
表套—气层套管空间(表套闸门):60L,3h
气层套管—油管空间(3):80L,10h
油管内部空间(5):40L,14h
持续冷冻:10h(包括试压)
3 认识与结论
①冷冻暂堵井口带压换阀技术能极大地完全杜绝压井换阀作业因使用泥浆对地层和环境造成的污染;②施工时间短,施工结束后,去除冷冻剂就可自然解堵;③在国内外已经实施过多次,技术成熟,安全系数高。
参考文献:
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