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换热器腐蚀分析及工艺对策

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  【摘  要】换热器是现代生产中比较常用的设备,在实际应用中,由于一些因素的影响,容易发生腐蚀的情况,进而影响生产安全和生产质量。要积极应用现代物理测试技术,对腐蚀产物的元素成分、结构、微观电子显微形貌等加以了解,明确腐蚀原因和机理,进而采取有效的工艺对策,减少和预防换热器腐蚀现象,以确保生产安全。
  【关键词】换热器;腐蚀原因;腐蚀机理;防腐蚀对策
  前言:很多生产企业中都会应用到换热器,例如化工企业对换热器的应用就比较多。以某化工企业裂解装置中压缩工段的段间换热器为例,采用了Ф20×2mm的碳钢管为循环水,管壳裂解气,在40-90℃环境下工作。运用压缩机注水降温技术,运行后发现碳素钢管出现很多腐蚀穿孔现象,导致换热器不能使用。对此,采用先进的方法检测腐蚀情况,进而采取有效的防腐蚀工艺对策。
  一、换热器腐蚀检测方法和结果
  开展换热器的腐蚀检测,首先检验工艺水的成分,其中总硫含量为53.9mg/L、氯离子含量为13.4mg/L、总铁含量为54.6mg/L、氨氮含量为9.3ug/L。观察腐蚀的碳钢管线表面情况,在现场截取碳钢管线,同时考察腐蚀环境,了解腐蚀形态,观察和分析宏观腐蚀状况。通过外观鉴定能够发现,上部进口位置比中下部腐蚀情况更加严重。截取腐蚀管线后勘察其表面,发现腐蚀穿孔的方向,主要是从外向内的,说明腐蚀来源是在管外壁上。腐蚀形态中局部孔蚀居多,截取管线长度25cm,腐蚀穿孔有很多,同时有黑褐色锈层附着表面。通过检测发现,管外壁上的孔长宽分别是6mm、5mm,关闭厚度2mm,已经完全穿透,同时穿孔附近也有很多腐蚀深坑,存在严重的局部小孔腐蚀,呈现出溃疡状,管束局部甚至成片起皱和剥离[1]。管内壁孔表面有黄褐色整体锈层,部分锈层已经脱落起皱,不过孔边缘相对光滑,可判断是均匀锈蚀。所以,得出结果为蚀孔源在管外壁,腐蚀方向是从管外向管内递进。
  采取物理测试检测穿孔位置的腐蚀产物,利用现代物理测试技术,得到腐蚀产物结构、微观电子显微形貌、腐蚀产物元素成分等,以判断分析腐蚀原因和腐蚀机理。主要采取X射线衍射分析、电子能谱分析、扫描电镜观察等方法,对腐蚀部位和穿孔部位表明进行检测。通过扫描电镜检测能够得出,管外壁孔蚀表面,在蚀孔外侧表面,具有间断不连续的锈层,同时沿锈层有腐蚀沟槽花样痕迹出现,表面为絮状花样、疏松、粗化。管内壁孔蚀表面,管内壁表面有疏松、凹凸不平、粗糙的銹层,有危险颗粒状物局部存在,有严重的锈蚀。通过电子能谱检查发现,管外壁蚀孔表面,主要含有镁元素、氯元素、铁元素、钙元素、硫元素、氧元素、碳元素等成分;管内壁蚀孔表面,主要含有锌元素、铁元素、钙元素、硫元素、钠元素、氧元素、碳元素等成分[2]。X射线衍射检测结果显示,在管外壁的孔蚀表面中,主要的化合物成分碳酸钙、氢氯化镁、水喝硫酸镁、铁氧化合物、铁碳氢氧根缓和无、铁碳化合物、α碳铁化合物、铁硫化合物等;管内壁的孔蚀表面中,主要含有氧化锌、钠钙碳酸根化合物、铁硫化合物、铁氧氢氧根化合物、水合氧化铁、钙铁氧化合物、三氧化二铁、四氧化三铁等。
  二、换热器腐蚀原因和机理分析
  经过检查能够发现,段间换热器的壳程腐蚀,是一种硫化氢-氯化氢-水的典型腐蚀体系,根据X射线衍射、能谱分析结果来看,可知正是这一体系构成和控制了段间换热器壳程腐蚀的发生。介质中的氯离子、硫化氢等,在腐蚀过程中都发挥了作用。监测表明凝结水中总铁离子含量为54.6mg/L,可见铁离子含量比行业标准高很多,说明面临严重的腐蚀情况。通过工艺介质流程成分研究,有一氧化碳-二氧化碳-水的腐蚀体系存在,低合金钢及碳钢等在其中,水中二氧化碳溶解生成碳酸,能达到3.3的pH,同时一氧化碳存在于体系中,可在金属表面吸附,发挥缓蚀剂的效果,避免碳酸造成钢材全面腐蚀。如果此时有应力,晶格之间滑移,产生表面台阶,新生面漏出,金属溶解为新生面,成为阳极,而周围一氧化碳吸附层是阴极,会使碳钢设备加速腐蚀[3]。检测结果碳酸盐等腐蚀产物并不存在,可能是由于工况下腐蚀产物被冲刷掉。
  通过腐蚀形貌,可分析冲击腐蚀,观察段间换热器总体腐蚀状况及分布情况,上部比下部腐蚀严重,呈现出典型的沟壑、山谷的形态,因而可判断为冲击腐蚀。通过腐蚀产物,分析段间换热器管程腐蚀,是典型溶解氧腐蚀,阳极铁释放电子成为铁离子的,阴极水和氧气吸附电子形成氢氧根离子,铁离子和水会生成氢氧化亚铁离子和氢离子,氢离子吸收电子产生氢气,氢氧化亚铁离子和氢离子则会产生氢氧化亚铁和水[4]。这就是整个腐蚀过程。此外,内测产物中的总硫含量较高,有硫酸盐还原菌等微生物腐蚀条件。循环水一般是32-42摄氏度的温度,同时水中还有油类、磷类、氮类等物质,能够为微生物生产提供养分。能接受到日照的位置还会产生大量藻类,不能接受到日照的位置则会繁殖大量细菌,产生黏泥。这些因素都会使换热器冷却效果下降,进而发生微生物或垢下腐蚀。
  三、换热器腐蚀预防的工艺对策
  结合换热器腐蚀的原因和机理,需要采取相应的工艺对策进行预防。由于材质无法更换或没有必要更换,所以主要从工艺方面入手。对工艺操作进行优化,使裂解气当中带液量减少。对壳程进行牺牲阳极的阴极保护措施。段间换热器严格控制壳程冷凝水pH值,保持在6.0-7.5之间比较理想。如果pH值在6以下,会加强氯化氢的腐蚀作用;如果pH值在8以上,会加强硫化氢的腐蚀效果,而且腐蚀速度和pH值的高低也有关系,所以要加以注意。可以应用一些缓蚀剂,例如有机胺类工艺缓蚀剂等[5]。对凝结水pH值有效控制,使其不超出6.0-7.5的区间,根据国内外乙烯装置的设备防腐蚀经验,如果利用无机胺中和剂,对凝结水pH值难以达到理想的控制效果。所以应用有机胺作为缓蚀剂和中和剂应用,可以取得更好的效果。对这部分的设备监测加以强化,由于应用现状下凝结水中铁离子超标情况严重,并且设备使用寿命只有1年,所以要详细调查系统设备及管线腐蚀情况,对设备监护工作进一步强化,采取工艺防腐加强、必要定点测厚等方法,对设备腐蚀情况随时了解和有效控制。
  四、结论
  换热器腐蚀的发生,主要是由于工艺水中的铁含量、总硫含量、氯离子含量过高所致,因此可以判断系统腐蚀类型主要是硫化氢-氯化氢-水这种腐蚀类型。勘察腐蚀穿孔管表面,可见局部孔蚀为主要腐蚀形态,腐蚀穿孔方向是从外向内,碳钢管主要是在管外壁,也就是工艺侧存在孔蚀源。利用X射线衍射分析、电子能谱分析等现代物理检测技术,能够发现管外壁表面存在大量硫元素,其在腐蚀过程中有所参与,同时主要在外层工艺侧发生腐蚀情况。对此,采用工艺操作优化、壳程阴极保护,添加有机胺类工艺缓蚀剂等,达到理想的防腐蚀效果。
  参考文献:
  [1]潘亮亮.常减压蒸馏装置常顶换热器腐蚀原因分析及对策[J].炼油技术与工程,2016,46(4):37-41.
  [2]曹亚熹,李永华,曹锦荣.换热器换热管开裂原因分析及对策[J].中国特种设备安全,2016,32(7):47-49.
  [3]王全庭,张志远,马红霞.换热器的一种常被忽视时段的腐蚀破坏及其对策[J].石油化工设计,2015,11(4):128-129.
  [4]王恒,王刚,李育娟.二氧化碳换热器失效原因分析及对策[J].化学工程与装备,2015,13(5):52-54.
  [5]卢亚昆,魏月娥.乙烯装置工艺水汽提塔系统换热器结垢原因分析及对策[J].乙烯工业,2016,28(3):34-38.
  作者简介:
  李冲   学历:本科。
  (作者单位:广东万家乐燃气具有限公司)
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