粗轧前翻钢机自动控制系统
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摘 要:通过检测元件定位,控制钢坯停止位置,由画面设定翻钢次数,结合PLC控制程序,实现辊道和翻钢机的联动,提高自动控制的准确率,和减少人工操作事故率,节约操作时间,提高生产节奏,并且所用的元件为简单常用的电气元件,投资较少。根据现场运行情况,该系统较好的完成了控制要求。
关键词:自动控制;翻钢机;PLC
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.12.145
1 引言
在生产电梯导轨钢时,出炉钢坯的时间间隔往往影响着生产节奏,根据生产需要,为提高产品特性,出炉钢坯需要翻转90度或180度进行祛除表面铁皮。完全靠手动控制,定位不准确导致频繁正反转操作设备,对设备使用寿命不利,且容易出现操作失误。以往简单的自动控制,只是翻钢机的自动翻钢,未和辊道连锁定位,虽然减少了手动控制的失误率,但由于监测手段比较简单,未能准确的控制钢坯位置,无法流畅的进行自动翻钢,也经常需要人工手动干预,来纠正自动控制出现的问题,手动干预就会影响生产节奏。为提高生产节奏,降低人工成本,所以翻钢机的自动连锁控制非常重要。
2 自动化系统介绍
整个自动翻钢系统控制对象由出炉辊道,阴阳面翻钢机,粗轧前辊道等设备组成。自动化设备主要包括:人机界面、PLC、热金属检测器、接近开关等。由于本系统较小,且属于轧钢生产线系统,为解决成本,不单独设立PLC系统,仅将翻钢机自动控制系统集成于主PLC系统中。在合适位置的热检帮助下,通过PLC程序运算,自动控制辊道启停,连锁控制翻钢机翻钢,并依靠接近开关将翻钢机翻钢裝置可靠停止在低位,实现粗轧前设备的自动连锁控制。
3 自动控制系统说明
结合附图1对系统做进一步的介绍:
如附图1所示:1:出炉辊道1;2:出炉辊道2;3:粗轧前辊道;4:阴阳面翻钢机;5:热金属检测仪; 出炉辊道1~2用于运输钢坯,通过程序停止钢坯在翻钢机位置;阴阳面翻钢机用于翻转钢坯,每次翻转90度,热金属检测器用于检测出炉钢坯。
原理说明:将热检装在合适位置,如附图1中的HMD0,并测量出到翻钢机翻钢装置的距离S,在HMI画面上输入距离,当热检位置确定后,此数值可以保持不变,若调整热检位置,需要重新测量距离S,并在HMI上修正测量值。根据出料钢坯设定钢坯长度L。当钢坯从加热炉出炉后,进入出炉辊道1,出炉辊道1处的热检检测到钢坯头部信号后启动,运行时间T秒后停止,T=(S+L/2)/V,其中V为辊道速度,L为钢坯长度。运行T秒辊道停止是为了保证钢坯停止在翻钢机中间位置,便于翻钢装置受力均匀可靠翻钢。待辊道运行信号消失后,阴阳面翻钢机根据画面设定次数进行翻钢,自动化程序中进行翻钢次数计数达到设定次数后,检测到翻钢机低位接近开关信号,翻钢机停止运行,然后出炉辊道和粗轧前辊道启动,将钢坯送入工艺后续辊道,并延时停机等待下一根钢坯。
4 系统画面介绍
此自动化系统界面采用西门子WINCC,与PLC联合实现工业过程动态可视化、数据采集和管理、过程监控和报警等功能。设计理念如下:
(1)依据工艺流程制作画面,提高可视化和直观性。
(2)关键参数,实时显示,并作出历史曲线。
5 结 论
该自动化控制系统通过翻钢机和辊道的自动连锁控制,有效地减少了工人的人工操作,降低了劳动强度,提高生产节奏,降低人工成本,并且控制精度高,提高了生产率。
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