喷射磺化反应器在石油磺酸盐生产中的应用
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摘 要:本文将喷射反应器应用在液相磺化生产石油磺酸盐的工艺中,经实验,喷射磺化工艺能够使磺化剂使用量减少5.9%,产物中活性物、未磺化油和无机盐含量分别为18.21%、5.68%和2.58%,节省了原料,减少了污水的产生,能够有效的降低生产成本。能将孤岛采油厂孤岛区块静态洗油效率可提高13个百分点,产品性能明显提升。
关键词:喷射反应器;石油磺酸盐;液相磺化;界面张力;洗油效率
目前石油磺酸盐的生产工艺主要是气相磺化工艺和液相磺化工艺。气相磺化存在反应激烈,瞬间放热量大,易发生局部过热和多磺化,生成砜类副产物。液相磺化能耗与溶剂使用量大,物料返混严重,易导致过磺化和结焦炭化等副反应发生。为解决以上问题,开发了液相喷射磺化工艺,具有物料接触面积较大,且采用强制外循环散热器可快速移走反应热,防止副反应发生,产物纯度较高等优点。
1 实验部分
1.1 实验检测仪器
①界面张力仪TX-500C;②分析天平ML503;③磁力搅拌器WH-610D。
1.2 实验装置流程图
高压射流流体a从喷嘴b高速射出,在喷嘴出口处形成负压区,低压引射流体c由此处进入并与射流流体一起进到混合室d。射流流体和引射流体在混合室充分混合后进入扩散室e,在扩散室内增压后送后续单元。
在反应釜内加入5kg原料油,10kg二氯乙烷,启动循环泵,调整流量1m3/h,喷射器开始工作。开启循环水,将釜内温度控制在10℃。待釜内温度稳定,喷射器状态正常后,打开磺化剂进料阀,控制磺化剂进入速率5kg/h。在磺化剂进入量为6.5kg、7.5kg、8.5kg时分别取样500g,加入NaOH中和至pH=7~8,加入定量的水,用旋转蒸发仪浓缩,去除其中的溶剂,待用。
1.3 张力检测
原油为孤岛脱水原油,水样为孤岛模拟水,测定温度为70℃,油水密度差为0.1 g/cm3。
1.4 静态洗油方法
称取10g左右油砂,样品溶液20g,在定温下连续放置一周,将洗出原油及溶液去除烘干,称取试管质量,计算得出洗油效率。
2 数据及分析
2.1 磺化实验结果
随剂油比的增加,产物中未磺化油减少、活性物增加,无机盐变化不明显,说明喷射反应器传质效果好,增加的磺化剂大部分参与了磺化反应,仅有少部分生成了无机盐。
喷射反应器使三氧化硫利用率大大提高,在产量相当的情况下,喷射反应器磺化中和样无机盐含量减少将近40%,减轻了环保压力,节省了生产成本。
2.2 张力检测
选取传统釜式磺化反应器剂油比为1.7:1(样品1,下同)和喷射磺化器剂油比为1.6:1(样品2,下同)进行张力测定,测定浓度为0.1~0.7%,具体实验结果见表1。
随着测试浓度的增加,界面张力呈下降趋势,在到达某一浓度后界面张力变化较小。产品1产品在测试浓度窗口内最低界面张力只到2.9×10-2mN/m,产品2单一界面张力在0.3%~0.7%浓度范围内对孤岛油水体系均能达到10-3数量级,具有较宽的浓度窗口,表明样品2对该区块油水具有良好降低界面张力性能。
2.3 静态洗油效率
选取样品1和样品2进行油砂洗油实验,在浓度1‰和3‰时,样品1的洗油效率分别为16.62%和53.99%,样品2的洗油效率分别为23.49%和67.20%。
通过洗油效果图片可以看出,样品2的洗油效果明显好于样品1,在样品浓度为0.3%时,洗油效率可到67%,比样品1的洗油效率提高了13个百分点。
3 结论
①喷射反应器应用于油品磺化反应,传质效果要优于传统釜式反应器,过磺化产物减少,磺化剂利用率提高,污水产生量降低,降低了生产成本;②喷射反应器磺化产物在0.3%~0.7%浓度范围内对孤岛油水体系均能达到10-3数量级,具有较宽的浓度窗口,降低界面张力的能力良好;③样品浓度为0.3%时,喷射磺化反应器磺化样品洗油效果显著,洗油效率可到67%,比传统反应釜生产样品的洗油效率提高了13个百分点。
参考文献:
[1]焦静娜.气相SO3磺化制备石油磺酸盐的研究進展[J].河南化工,2012,29(6):29-31.
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