长城钻探西部钻井长庆区域气探井施工经验分析
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摘要:长庆区域气探井项目施工难度大、井控风险大,长城钻探西部钻井公司将该项目列为公司重点技术攻关项目之一,加强生产组织、科学规划,精益管理,通过加大技术投入和科技攻关,解决了气探井身结构不合理,上部地层漏失严重、马家沟地层压力系数高井控风险大、膏盐层不稳定泥浆易污染等诸多难题,2018年长城钻探西部钻井公司在长庆区域气探项目优质高效的完成了13口探井施工。
关键词:长庆区域;气探井;施工;分析
1 长庆区域气探井项目完成井综合技术指标完成情况
2018年与2017年对比,多完成6口井,进尺增加20310米,平均井深增加了173.71米,钻井周期减少3.21天,平均建井周期缩短5天,机械钻速提高32.46%。
2 亮点成绩
2.1 米146井
完钻井深2945米,位移1300米,钻井周期23.71天,建井周期41.41天,平均机械钻速16.59米/小时;通过技术攻关,克服磨阻大、轨迹差、下部马家沟膏盐侵等重重困难,在井斜30多度的情况下取芯16.6米,打出了气探第一口大位移、大斜度下古井。
2.2 佳平1井
完钻井深4931米,水平段长1564米,钻井周期99.5天,建井周期124.6天,平均机械钻速5.01米/小时。在总结该区域施工经验的基础上,通过对地层认真分析,细化施工方案、优化提速措施、优选钻井参数,水平段推广应用旋转导向,优质高效地完成了区域气探第一口导眼水平探井,得到甲方的高度好评。
2.3 米129井和双166井
该两口井分别钻遇200和160米马家沟膏盐,通过推广应用饱和盐水泥浆体系,加大钻井液处理剂的投入力度,通过技术攻关,攻克了膏盐缩径、地层不稳定易垮塌、取芯困难等技术性难题,安全顺利地完成了该两口井的施工。
3 强化过程管控、确保提质增效
3.1 优选钻头、螺杆
联合钻头厂家进行科技攻关,针对区域气探井地层复杂及不确定性,分别对长城技服以及锐石的钻头的削齿后仰角、冠部头型、流道设计等方面进行了优化改进,提高了钻头穿越地层能力,同时也进一步增强了切削效果和排屑能力。联合螺杆厂家研制并推广应用高钻速螺杆钻具,优化钻井参数,采用高钻速低钻压,实现了既提高机械钻速又延长钻头使用寿命。
3.2 加强轨迹控制,降低施工风险
大斜度井及水平井在施工中均存在磨阻大、轨迹差、定向工具面不稳、托压等问题,施工难度较大。公司组织技术力量加大技术投入进行科技攻关,首先提高泥浆的润滑性,加大钻井液处理剂的使用量,使含油量达到8%,失水降至5mL以下,有效的减小了井壁磨阻。
其次,加强轨迹控制,保持井身轨迹平滑。定向施工中增加旋转钻进比例,减少滑动钻进比例,有效降低摩阻扭矩,提高机械钻速,同时减小全角变化率。水平段施工中推广应用旋转导向系统,极大的减少了钻具在井内的静止时间,有效的降低了井下事故发生几率,大大提高了机械钻速,缩短钻井周期。
3.3 预防为主,防漏、堵漏相结合
上部黄土层钻进时不使用螺杆钻具,采用开回水小排量钻进的方法,泥浆调整为粘度45~55s附带堵漏剂的坂土泥浆。发生失返性漏失后,使用大颗粒复合堵漏剂配合土粉、CMC泥浆注入到堵漏层位,然后小排量快速钻穿漏失层。钻穿黄土层进入石板层30米后,對井下漏层进行测试,漏层彻底封闭后,换螺杆钻具组合,使用正常排量进行钻进。
刘家沟组易漏,泥浆提前改型,配合中粗颗粒堵漏剂和随钻堵漏剂进行钻进。发生失返性井漏后,配制复合堵漏剂、913含量均为1%~2%的堵漏浆,小排量注入漏失层后静止堵漏。
刘家沟层位完全揭穿后或水泥浆堵漏后,进行地层承压试验,确保地层承压能力满足下步施工要求。
3.4 推广应用饱合盐水泥浆体系有效抑制膏岩层坍塌
马家沟组存在大段的膏岩层,地层极不稳定,易缩径、易垮塌、易污染泥浆。通过技术攻关,加大钻井液处理剂的投入力度,推广应用饱和盐水泥浆体系,有效的抑制了泥岩段地层黏土矿物的水化膨胀、控制了岩膏层泥浆的流变性与滤失量,保持井壁稳定,减少坍塌,确保了安全施工。
3.5 加大井控管理力度,消除井控隐患
探井施工,井控风险较大,公司选派井控专家进行区域管理,全面负责钻井提速以及井控管理工作。管理重心下沉基层队,对现场井控设备的配备、标准安装、井控技术的培训、井控管理制度的落实等全方面管控。把井控管理落到实处,消除安全隐患,确保井控风险可控。
通过全体成员的共同努力,在长庆区域气探井项目施工中取得了优异的成绩,多次获得甲方的高度赞扬并发来了表扬信,我们将继续总结经验和吸取教训,不断完善综合配套钻井技术,实施精准化管理,我们有信心和决心,能够圆满完成下一步的生产任务,打造长城精品工程!
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