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土压平衡盾构在粘土地层中的掘进控制

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  摘要:土压平衡盾构在粘土地层施工中容易受到众多因素的影响,从而降低掘进的速度和施工质量。本文结合合肥地铁3号线土建14标工程实例,在分析土压平衡盾构掘进施工技术要点的基础上,分析了影响土压平衡盾构掘进施工的因素,并提出相应的控制措施,在实际施工取得了良好效果,值得大力推广应用。
  关键词:土压平衡盾构;粘土地层;掘进控制;注浆方法
  土压平衡盾构在粘土地层施工中,容易受到地层渗透系数、浆液浮力、盾构反向推力等因素的限制,从而影响掘进控制的效果。需要采用选择合理的注浆方法、控制盾构掘进参数、管片螺栓三环复紧等措施进行处理,才能促使掘进工作保质保量的完成。基于此,本文结合工程实例,对土压平衡盾构在粘土地层中的掘进控制做了如下分析,希望对同类工程施工有一定的参考和借鉴。
  1工程概述
  1.1地质条件
  合肥市轨道交通3号线TJ14标盾构区间工程,双线总长度为2673m,隧道区间土层主要包括:素填土、粉质粘土、泥质砂岩等,隧道埋深在10.02-21.5m之间。区间下穿2座市政道路桥、1座人行天桥及一小区普通地下室、人防地下室,侧穿一小区临街商铺。隧道管片外径为6m,内径5.4m,环宽1.5m,通过3块标准块,2块邻接块以及1块封顶块共同组成。地下水位在地面以下3-5m之间,地下水主要赋存于人工填土中,以上層滞水为主。
  1.2设备选型
  本工程施工中,采用的是两台北方重工土压平衡盾构机,属于典型的被动铰接平衡盾构机。刀盘开挖直径为6280mm,盾体直径:前盾6262mm,中盾6250mm,尾盾6240mm。本机总推力为3400t,推进功率为55kW,刀盘最大扭矩为5520kN·m,刀盘驱动电功率为660kW。
  2土压平衡盾构掘进施工技术要点
  在土压平衡盾构掘进过程中,常用的施工方式有两种,一种是化学注浆,高压喷射法,直接对盾构开挖完成的地层进行加固和处理,并对开挖面的地下水压进行平衡和处理,盾构机可直接贯入开挖面;第二种是根据土压平衡盾构掘进断面尺寸的大小,一边掘进一边通过注浆进行加固和处理。
  在土压平衡盾构掘进施工中,常用的施工模式有三种,一种是土压平衡;一种是敞开式;另一种是半敞开式。就案例工程而言,土质结构属于典型的粘土地层,围岩结构稳定性比较差,因此,在具体施工中,采用了土压平衡施工模式。此项模式在具体施工中,填充刀具在切削下来的土直接进入腔室,以保证仓室和作业面水压和土压的均衡性,可保障施工的稳定性和安全性。如果围岩结构的稳定性比较差,则可以根据实际情况,注入适量的压缩空气,进一步提升机舱室内压力,促使机舱中的压力略大于水土压力,从而避免发生塌方事故。总而言之,选择合理的盾构掘进方式,既能保证施工质量和安全性,又能提升施工效率。
  3影响土压平衡盾构掘进的主要因素
  盾构掘进施工,管片上浮是影响掘进施工质量和效率的主要因素,研究和施工实例表明,直径在6m左右的盾构隧道管片上浮量在10-60mm之间,某些特殊地段管片上浮量可能超过100mm。在本工程施工中,在始发段发生了大规模管片上浮现象。土压平衡盾构在掘进过程,盾构姿态和设计轴线比较,低于控制轴线10-30mm。管片上浮现象严重制约土压平衡盾构掘进速度。为获知管片上浮的原因,从地下水浮力、盾构姿态、浆液性能、管片螺栓复紧等方面进行研究,发现导致管片发生上浮现象的主要原因包括以下几个方面:
  3.1地下水渗漏系数过大
  就案例工程而言,为粘土地层,地下水的渗透系数比较大,盾构掘进完成以后,管片外侧建筑间隙中充满了地下水或者水泥浆液,从而导致管片一直处于悬浮状态。本工程选择的盾构管片,管片是外径6m,内径5.4m,环宽1.5m,混凝土密度以2.5t/m3进行计算,则一环管片的自重应当为161kN,而一环管的排水体积大约为33.9m3,浮力为339kN。从这两组数据中可以看出,管片所受的浮力远远大于管片的自重,从而发生了管片上浮现象。
  3.2管片所受的浮力大于重力
  盾构管片在未凝固的浆液中,如果浮力大于重力,就必然会发生管片上浮现象。此外,土压平衡盾构掘进过程中,管片壁后注浆时浆液的性能对粘土地层变形、管片上浮等现象均有非常大影响。从本工程特性而言,在进行同步注浆时浆液的性能需要满足以下性能:
  (1)要具有充填性和和易性并且不会发生离析现象;(2)要具有早凝固的特性,并且越早凝固施工效果越好;(3)稠度要适中,避免被地下水稀释。但在具体施工中,受到多种因素的影响,浆液质量几乎不可能同时满足这三点要求,一旦泥浆发生离析,在沉淀的砂会进入管片背后间隙,推动管片线上移动,从而发生管片上浮现象。
  3.3盾构的反向推理
  盾构在运行过程中,会形成反向推力,导致盾构姿态、盾尾姿态、管片姿态无法良好的重合,存在一定的夹角。而土压平衡盾构施工的始发段为下坡地段,在掘进过程中,推进系统中上部压力会大于下部分组压力。而土压平衡盾构掘进系统在运行中推力方向为斜后方向上,可分解为一个水平方向和一个竖直方向上的分力,竖直方向上的分力,也是导致管片上浮的主要原因。在土压平衡盾构掘进施工中,管片多采用螺栓连接,在注浆浆液凝固之前,主要是通过螺栓来固定,一旦螺栓发生松动问题,就会到站时管片发生错台和上浮现象。
  4土压平衡盾构在粘土地层掘进中的控制措施
  4.1选择合理的注浆方法
  选择合理的注浆方法是解决管片上浮现象的主要措施之一,大量工程实例表明,在土压平衡盾构掘进施工中,只要盾构管片浸泡在地下水或者浆液中,管片就存在上浮的趋势。在盾构管片连接过程中,主要为螺栓连接法,属于一种刚性固定法,在长时间紧固作用下,会发生机械疲劳,从而降低紧固的效果。盾构管片在施工2-3环以后,会受到盾尾约束力的影响,并会发生上浮问题,在此阶段,只要浆液完成凝固,则管片上浮的现象就会被抑制。因此,通过调整注浆方式,提升浆液凝固的速度可有效解决管片上浮现象,在本工程施工中,主要是通过同步双注浆的方法遏制管片上浮,此种注浆方法可促使浆液尽快凝固。   我国目前土压平衡盾构掘进施工中多采用水泥砂浆进行注浆,从注浆设备性能的角度而言,并不能满足这一要求,此时就只能通过改变水泥砂浆的性能和注入方式进行解决,具体而言,可以从以下两个方面人手:其一,调整水泥砂浆的配合比,提升浆液的和易性,降低离析效率,控制砂浆的初凝时间在4-6h之间;其二,在土压平衡盾构掘进过程中,要及时在盾构尾部5-10管片的上面进行二次双浆液注浆。
  4.2科学控制掘进参数
  浆液的凝固时间和土压平衡盾构掘进速度之间有非常紧密的联系,掘进速度越快,砂浆就无法及时凝固,从而引发管片上浮现象。因此,在具体施工中,必须严格控制土压平衡盾构掘进的速度。特别是同步注浆水泥砂浆的盾构设备,需要对掘进的速度进行严格控制才能保证施工质量,每天施工量控制在10-12环为最佳。如果掘进速度过快,在需要进行频繁纠偏,不利于施工速度和施工质量的提升,从而影响盾构管片受力的均匀性,致使土压平衡盾构掘进过程中,盾构姿态、盾尾姿态、管片姿态之间的角度过大,使得管片竖向分力增加,进而引发管片上浮现象。此外,在土压平衡盾构掘进过程中,还要严格控制盾构的姿态,促使盾构机在设定的轴线上前进,如果发生偏差,及时纠正,避免猛纠或急纠,以保证管片环面受力均匀性。
  4.3采用管片螺栓三环复紧措施
  在土压平衡盾构管片螺栓复紧中,人为影响因素比较大,任何环节控制不当,都会对盾构管片的施工质量和稳定性造成影响。因此,在土压平衡盾构掘进施工中,需要定期检查螺栓连接情况,发现问题及時处理,避免因为螺栓连接紧度不足,而导致管片发生上浮现象。在具体施工过程中,为最大限度上保证螺栓连接的紧固性,要求现场从刚拼装成环管片到拖车操作室中进行复紧。此外,在具体施工中还要高度重视盾构管片的直径问题。如果螺栓的直径小于设计直径,则螺栓穿过管片中预留的螺栓孔以后,间隙会比较大,紧固以后就会容易发生松动,从而引发管片上浮问题,因此,在盾构管片安装前需要对管片的直径进行全面复核,确认达到施工质量要求后,才能应用到施工中,从根本上保证施工质量。
  5结束语
  综上所述,本文结合工程实例,分析了土压平衡盾构在粘土地层中的掘进控制,分析结果表明,在粘土地层掘进施工中,受到土质结构的影响,极易发生盾构管片上浮现象,从而影响土压平衡盾构掘进的效率和质量。通过分析可知,引发盾构管片上浮的原因主要包括:地下水渗漏系数过大、管片所受的浮力大于重力、盾构的反向推理、管片螺栓复紧等。为保证施工质量,可以从选择合理的注浆方法、科学控制掘进参数、采用管片螺栓三环复紧措施等方面入手,在提升施工速度的基础上,保证施工质量。
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