关于火电机组余热综合利用分析
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作者:罗森
摘 要:国产350MW火电机组通常是在引进型300MW机组基础上设计制造的,该型机组锅炉的送风机及一次风机通常设计配置有暖风系统,用以在冬季或机组启动初期空气温度较低情况下,提高送风温度,防止受热面产生低温腐蚀。但该系统运行中往往不能达到设计和使用效果,且汽耗量大导致锅炉排烟温度高。经改造后系统合理、效果明显。
关键词:火电 锅炉暖风器 改造
中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)10(a)-0018-02
某公司两台350MW机组锅炉是哈尔滨锅炉有限责任公司在引进型300MW火电机组基础上研发的型号:HG-1165/17.45-YM1,该型锅炉为采用一次中间再热汽包炉、自然循环亚临界锅炉,锅炉采用送、引风机强制通风、炉膛内双切圆燃烧方式。锅炉设计参数最大工况时,连续蒸发量达到1165t/h。该炉送风机及一次风机配备暖风器疏水系统,用以提高送风温度,避免空预器受热面低温腐蚀,机组运行中发现该系统往往不能达到预期效果,且浪费蒸汽及降低锅炉效率。
1 项目的必要性
该公司机组锅炉送风机和一次风机分别设计安装有暖风器系统,冬季或机组启动初期用来提高送风温度,防止低温受热面产生低温腐蚀。供汽汽源取自辅汽和四抽,疏水靠自流排至疏水罐后再用疏水泵打到除氧器。暖风器的供汽量用入口蒸汽调节门进行调节。运行中发现,暖风器供汽、疏水系统存在较多的问题:首先,随机组负荷、冷风温度等因素的变化,暖风器的供汽量要经常调节,当用汽量较小或个别风机负荷波动较大时,易在暖风器内形成真空或个别暖风器内压力低于疏水罐压力,造成暖风器结冰冻裂;其次,疏水靠自流排出,疏水温度是暖风器压力对应的饱合温度,通常在130℃以上,热量不能得到充分利用,蒸汽耗量大;在冬季运行中为防止结冰情况出现,在调节上只能保持较大的入口阀开度,使得排烟温度经常高于设计值,即造成蒸汽的浪费,同时还造成排烟温度升高锅炉效率降低。
蒸汽换热器采用疏水侧调节是一项较为成熟的技术,暖风器本身为一种蒸汽换热器,采用疏水器调节可实现暖风器的带压运行,设计上暖风器也有一定的承压能力。采用疏水侧调节,可通过改变疏水在暖风器中的液位高度,来改变暖风器的散热量,从而达到控制暖风器出口风温,直到控制排烟温度的目的。由于暖风器存在一定的液位,疏水在其中得到进一步的散热,使其温度得到较大幅度的降低,从而使热量得到充分的利用,温度较低的疏水直接回到凝汽器,又使得汽轮机组的回热效率得到提高。
利用暖风器回收除氧器排汽热量,理论上符合热力系统的有关理论,也提高了暖风器及供汽、疏水系统运行的安全稳定性,并能取得较好节能效果。
2 改造方案论证
2.1 方案描述
供汽系统的优化。通常该种引进型机组的暖风器疏水系统只采用一路汽源供汽,改造后分为两路,一路为除氧器排汽,另一路引自汽机侧的辅助蒸汽联箱,汽源至暖风器间通过引射汇流装置及管道连接,即通过暖风器系统回收全部除氧器排汽,减少辅助蒸汽量。
火电机组的除氧器经热力除氧后排汽为通常为饱合蒸汽,该状态蒸汽大大降低了原暖风器供汽的过热度,这样暖风器系统换热过程中能力增强,而且此状态下换热后的疏水温度降到最低限。另外供汽改为除氧器排汽后,温度降低,在热交换过程中暖风器的膨胀量减少,也可以有效避免膨胀过大使疏水器铜管涨口漏泄问题。
从机组经济性看,首先除氧器的排汽经该系统后全部回收利用,机组排汽率约为0.2%,按额定负荷300MW计算,供热期间每小时可回收2t蒸汽,每度电可降低煤耗约0.4g。另外非供热期暖风器系统可直接回收除氧器排汽的工质和热量,热量可回收25%~35%。可使煤耗降低0.12g/kV(按工质全部回收计算)。
疏水系统和控制方式的优化。取消原疏水系统的疏水罐和疏水泵,将暖风器疏水直接排至汽机凝汽器;在控制方式上首先实行定压运行,在每台暖风器的疏水管上加装调节门,用来控制疏水量,从而控制暖风器出力。
系统改造分析:暖风器系统通常按锅炉最大负荷、最低汽温设计安装的,设计时保留25%以上的余量,所以实际暖风器系统不会出现最大负荷的工况,结论为暖风器的换热面积在机组正常运行时裕度过大。水的比热为1kcal/kg.℃,而蒸汽凝结放热约在500~600kcal/kg.℃,暖风器初投时空气的温度通常小于10℃,与排汽温度温差较大,考虑在在暖风系统中设计疏水冷却段,并加裝水位调控装置,将疏水温度降低至排汽温度进而排入凝汽器。
疏水排放时,由于暖风器系统加装疏水控制装置后定压运行,压力通常大于0.27MPa,且暖风器通常高位布置,凝汽器处于-3~4m位置,而且是真空状态,二者通常存在0.45MPa以上的压差,该压力下可以将疏水顺利排入凝汽器,则疏水泵和疏水罐可以取缔。
由于疏水侧压力温度较低,调节控制更灵活准确,简单的疏水调控系统即可实现排烟和送风温度的控制,有效避免了人工调节过程中的跟踪缓慢及过调节等问题,排烟和送风温度趋于稳定,进而有效解决空预器低温腐蚀问题。
当暖风器中疏水温度按30℃计算,可减少蒸汽用量20%;另外系统疏水排至凝汽器可提高工质循环效率,锅炉排烟温度自动调节可降低排烟温度及提高锅炉效率。 改造后机组在70%以上负荷运行时,系统疏水温度偏高,最高超过80℃,但高负荷时凝汽器循环水温度也比原系统低较多,高温疏水直接排至凝汽器不会影响汽机的真空,另外疏水热量品质很低,做功能力几乎可忽略不计。
2.2 方案实施
(1)在现有暖风器供汽管路上加一引射汇流装置,并将除氧器排汽引到引射汇流装置,实现除氧器排汽和辅汽联合向暖风器供汽。
(2)在除氧器排汽至引射汇流装置的管路上加装调节门,用来调节除氧器排汽量。
(3)在各暖风器疏水管上加装调节门,调节暖风器液位,从而调节暖风器换热量,实现暖风器疏水的过冷却。
(4)取消暖风器疏水罐和疏水泵,增加暖风器疏水至凝汽器管路,依靠暖风器与凝汽器压力差和高度差将疏水排至凝汽器。
3 项目投资估算
设计费:7万元;设备及辅助材料费:160万元;施工费:25万元。
调试费:20万元;热工逻辑优化及编程:20万元。
投资总费用合计:232万元。
4 经济效益分析
(1)对于提高系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析,包括节能降损、提高效益、降低成本、增加利润等。
仅计算除氧器排汽回收和疏水温度下降少用蒸汽两项,全年降低供电煤耗1.115g/kV时,机组年利用小时5000h计算,年可节约标准煤1464t,按标煤单价600元/t,年节省成本87.84万元。这里尚未计算因原系统调节不便造成的蒸汽供应量过大造成的损失、疏水泵耗电及维护费用、排烟温度稳定提高的锅炉效率等效益,实际效益远大于计算值。
(2)对投资回报等指标的分析计算。
按投资232万元,年节约成本87.84万元,投资回收期为2.64年。
5 結语
风机暖风器系统通过引射汇流装置实现除氧器排汽的回收,通过疏水过冷却技术实现暖风器出力的疏水侧调节,并将疏水排到凝汽器,在解决现有暖风器系统存在的各种问题同时,达到节能降耗目的,且提高暖风器系统的经济性,和安全、高可靠性。
参考文献
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