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原料场提高铁混料质量的攻关实践

来源:用户上传      作者:贾雪梅

  摘 要:针对原料场铁混料工艺模式改变后存在的问题,通过料场科学管理、原料成分管理、优化工艺操作、实施设备改造和技术革新等手段,使铁混料产量、质量稳定提升,烧结原料的需求得到满足,取得了良好经济效益。
  关键词:铁混料;科学管理;工艺操作
  1 绪论
  随着宣钢生产规模的不断扩大,外加钢铁企业日益严峻的生产形势,鉴于成本压力和资金占用,为了保证下游产品的质量和炼铁设备的稳定性,依照生产实践中不断探索和承钢的基准参考经验,实施了一系列措施和相关技术来提高铁混料的混匀效果,用来确保铁混合物的稳定性,使得高炉使用精料、稳定顺行得到保障,使得烧结机的长期稳定生产达到条件。
  2 技术措施
  2.1 科学管理进场原料的存储
  原料场实现货位与运输作业线的科学配置,运用物流技术和运筹学原理,将原料场进行了系统分析,建立了配料数学模型与作业线优化模型[1]。保证铁混料质量的前提是抓好一次料场的管理。主要是将火运、汽运来的各种原料通过堆取料机或其它机械进行一次混匀,造堆贮存这叫做一次料场。在制定配合比品种计划时,应充分考虑货位、品种、料线的实际分布,形成每个品种有两条以上的操作线可输送到配合场的格局,保证原料供应的连续性和稳定性,为提高铁浆产量和质量提供物质保障。
  2.2 优化工艺操作,提高铁混料质量
  (1)单品种铁原料管理需加强。①杜绝不合格原料进厂,严把原料质量关,对所进外粉、外块进料量、预报分析(TFe、SiO2、CaO、MgO、TiO2、S、P、烧损及粒级组成、外观颜色)等数据及时掌握。②物料堆放规范,在原料堆储的时候彻底清理干净场地,并规定堆放界限,各物料间保持5m以上的距离,保证物料在堆放和倒运过程中不混料。③稳定单品种物料成分,准确配料的基础是单种料成分的稳定。④建立预警机制,单主控室单品种材料分析及控制人员每日检查报告,分析超出规定范围的波动,及时测量出铁料混合成分的波动范围,通知烧结作业区进行相应调整,并注意将烧结矿作为配料的最终依据进行分析。⑤提高直接卸载率和减少二次回程。材料的质量是稳定的,它可以直接卸载的地方使用没有反向运输。例如,集中的一部分是直接发送到仓库配料。
  (2)规范配料操作。作业区细化职工操作,以达到铁混料质量稳定,成立了配料系统质量提升工作小组。①为了尽量减少由于事故启停机,设备点检验需要加强,维护设备稳定、减少料头、料尾料。②要求每班及时清理秤体托辊间积料,皮带秤体两侧安装把边,防止洒料。③作业区根据实测水分调整相应的湿配比结构,确保干配比稳定,配料岗位工每日对配料所用的单品种物料水分进行测量并上报。④为避免皮带严重跑偏造成秤体计量不准确或发生生产事故,及时调整皮带跑偏。⑤严格控制料仓料位,一般不得低于料仓料位的三分之一。
  2.3 设备改造与技术革新
  (1)原料自动化控制程序优化。原料场自动化设备老化陈旧,原料系统上位操作画面中没有料仓料位及料种显示,料种配置及料位数据均需通过岗位人工抄写,遇到变更料单时,人工工作量大且极易出错,比如有次主控按料单进行灌仓时,由于跟现场岗位工确认不足,发生料种灌仓错误,造成铁混料质量不稳定。为了解决这一问题,与检修公司自动化技术人员研究后,在原有自动化控制程序的基础上进行了一些列优化。①增加“料种选择”。在原有项目树中增加SUB控件,新增加“料种选择”项,在该控件项目中建立料种选择面板和料种选择、复位功能的程序功能(见图1)。实现了料种显示的唯一性。当岗位操作错误,点击多种原料时,该料仓料种显示处无任何显示,为空白状态,提醒岗位操作人员再次确认,避免记录错误。②上位机增加料仓料位显示。增加控制模件和对应编程,实现了通过画面监控,主控岗位操作工能直观看到仓里的料位,避免补仓时出现溢仓现象(見图2)。③皮带机增加故障点监控以及强制切除功能。由于原料场皮带所处环境比较恶劣,一旦皮带机的某个开关短路会造成皮带电机自停,造成皮带压料,影响供料,因此增加所有皮带机故障点的监控及强制切除功能,以最快的速度解决皮带压料的问题。
  (2)提高计量准确性技术。最终经过实地考察,选择了型号为SA-201南京三埃工控股份有限公司的皮带秤。他的主要功能:皮带秤瞬时流量值为0.001~1000.0t/h;皮带秤皮带速度为0.000~10.000m/s;实际运行误差小于2%。
  (3)改进控制料仓黏料技术。圆盘出料和灌仓受仓壁黏料一定的影响,在铁混料质量的稳定上从一定程度受到制约。为了解决铁料黏仓问题,原料作业区发明了一种可以快速清除黏料的铁矿粉料仓,并获得了国家实用新型专利。
  3 效果
  通过上述一系列有效的措施,保证和提高了直供铁混合物的产量(见下表)和质量(见图3)。于2016年底因限产4号高炉,2017年以来铁混合料产量持续下降。
  4 结语
  要不断的创新设备与工艺,采取相应的措施,从而提高设备和人员的工作效率,这样才可以满足其生产的需要,并且取得了良好的经济效益。
  参考文献:
  [1]陈艳.原料场主系统程序优化[J].内燃机与配件,2018.07.111.
  作者简介:贾雪梅(1981-),女,山西晋中人,本科,中级工程师,从事原料场铁混料生产研究工作。
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