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注水井不动管柱酸化技术研究

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  【摘要】注水井酸化是高压欠注井重要降压增注措施,常规酸化工艺存在周期长、作业费用高、易污染环境等缺点。而水井不动管柱酸化直接将酸液注入地层,酸化完注水,节省了起下管柱作业工序,降低了作业成本,缩短了作业周期,较好地解决了上述问题。
  【关键词】注水井;不动管柱;酸化
  
  1 项目概况
  注水井酸化是高压欠注井重要降压增注措施,常规酸化工艺存在周期长、作业费用高、易污染环境等缺点。而水井不动管柱酸化直接将酸液注入地层,酸化完注水,节省了起下管柱作业工序,降低了作业成本,缩短了作业周期,较好地解决了上述问题。
  2 项目完成内容
  2.1注水井不动管柱酸化存在问题分析
  水井不动管酸化工艺是不通过作业,对目前注水困难或是欠注井将解堵剂由油管注入地层,如何解决油套分注井对、井下分注井的欠注层实施酸液的准确注入问题(油套分注井上层目前无法实施不动管柱酸化解堵措施)是工艺成功的关键。
  为提高水井不动管柱酸化工艺成功率和措施有效率,不动管解堵工艺从三个方面对关键技术进行了攻关研究。一是研究不动管柱解堵选井条件:通过分析井下分注管柱的分注方式、注水压力及注水井口耐压值、判断地层伤害程度和类型,和预测施工压力(不能超过井口的耐压值),满足施工工艺要求。二是研究适合不动管柱的解堵体系:研究酸化缓蚀剂和井筒镀膜剂,解决酸液对油管内壁的垢提前反应,反应残渣进入地层形成二次的堵塞问题。三是研究注水井不动管柱解堵施工工艺及管柱:设计了分注井在下层施工,上层套管打平衡压,降低封隔器压差,防止封隔器失效,水井分注作业、换封作业提前设计适合后续的不动管柱酸化的工艺管柱关键工序,提高措施效果。
  2.1.1注水井污染因素分析
  2.1.1.1注水水质变化影响
  目前水井一般采用污水回注。由于污水回注处理和净化过程受到诸多条件的限制,使得回注污水部分指标超标,对储层造成一定程度的伤害。通过对卫城油田回注污水进行实验,其伤害主要是乳化油对孔喉、孔道的堵塞,其次是微粒运移、悬浮铁、细菌和微粒等,各种影响因素的伤害程度与储层的孔、渗特性有关。在同一口井同一目的层多次采用酸化处理措施,特别是透率较低,胶结物为碳酸盐岩和泥质,孔喉较小。注水井的来水在污水站出口是合格的,但是在流经到注水井口的过程中,由于地面管线内的一些细菌及杂质影响,使水质变差,外观表现在水质变黑,悬浮物增加,在通过井口,进入到井内的过程中,水质进一步变差,在进入地层后,悬浮颗粒及细菌堆积,堵塞地层孔道,孔道变小,使注水压力上升,长时间的堆积,致使近井地带地层堵塞严重,导致水井欠注或注不进。
  2.1.1.2固相颗粒堵塞损害
  钻井打开气层时泥浆和固井水泥浆滤失,固相颗粒进入近井地带,堵塞地层孔隙和裂缝,使渗透率降低,最终使气层受到损害。
  2.2注水井不动管柱酸化技术研究
  2.2.1油套分注井不动管柱酸化技术
  2.2.2.1油套分注井上层酸化工艺研究
  常规的油套分注管柱无法实施上层酸化工艺,因此,在水井分注、换封作业时,对分注管柱进行改进,在封隔器上增加一个可恢复滑套开关,完井注水时,可以进行油套正常注水,当油层出现污染时,若下层污染,直接油管注入酸液,套管用站上来水打平衡压。若上层污染,则下入可捞式凡尔球,油管打压,打开滑套开关,酸液通过油管经由滑套开关进入上层,解除污染。若需要上下层都需要酸化解堵的情况下,则先油管注入酸液酸化下层,然后再投入可捞式凡尔球节打开上层,进行上层酸化,然后用打捞车捞出可捞球,恢复正常注水,这样不仅节省作业酸化的成本,也解决了水井不动管柱酸化上层无法实施的问题。
  2.2.1.2井下分注不动管柱酸化工艺技术
  对井下分注井,无论哪一层欠注都可以实施不动管柱酸化,若出现单层或是整个分注层需要酸化的,则对需要酸化层的配水器提前捞出水嘴,油管注入酸液酸化目的层,酸化完后,再根据配注要求投入水嘴,因此,对于井下分注井,无论任何层,都可以实施不动管柱酸化。因此,井下分注井不动管柱酸化实施选井简单,实施成功率高,有效率也高。
  2.2.1.2典型井例 WCN22-1井
  该井是管理三区的一口水井,2018年1月28日作业补孔后,注水压力由正常注水压力24MPa上升至29MPa,配注40方/每天,日欠注22方,分析为补孔过程中油层污染,2018年3月23日对该井实施不动管柱酸化,酸液进层后,泵压由24MPa降至10MPa,酸化后注水初期压力12MPa,目前注水压力12.5MPa,日注110方。
  3 创新内容
  1.应用可恢复滑套开关及配套工具,解决油套分注井上层无法酸化问题。
  2.根据储层物性、伤害类型和程度分析,开发两种注水井不动管柱酸化体系
  (1)低渗油藏低缓速酸深穿透堵体系:具有缓速、深穿透,抑制二次沉淀的优点,提高酸化效果。
  (2)中高渗油藏低浓度土酸体系:具有解除近井地带无机污染,解除速度快,效果明显。
  4 现场应用情况
  4.1现场应用情况
  2018年注水井不动管柱酸化6井次,有效率100%,平均单井降压8.6MPa,平均单井增注8447方,单井日增注46方,累增注50680方。
  4.2效益分析
  2018年注水井不动管柱酸化6井次,有效率100%,累增注50680方,平均單井投入材料费及车辆费3.97万元,累计投入23.82万元。
  投入:累计投入酸化材料费及车辆费用23.82万元。
  产出:和作业酸化对比,每口井节约作业费用30.6万元,6口井合计节约183.6万元:
  投入产出比=23.82万元:183.6万元=1∶7.7
  5 结论与认识
  1.注水井不动管柱酸化是提高油藏开发效益的有效手段。
  2.分注井不动管柱酸化管柱研究解决了上层无法酸化的问题,提高了分注井注水免修期。
  3.低油价成本下的注水井不动管柱酸化措施实施,降低了油藏开发成本,增加了油藏利用率和开发率。
  参考文献:
  [1]郭文英,赵立强,曾晓慧.多氢酸酸液体系的性能评价[J].石油与天然气化工,2007.
  [2]邓颖.论缓速土酸[J].矿物岩石,2001.
  作者简介:
  赵长权(1973-),男,高级工程师,中原油田分公司文卫采油厂工艺研究所油化室副主任,研究方向:油水井酸化、防砂、防盐以及油层保护。
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