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原梗电子秤秤台保护装置设计

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  【摘 要】电子皮带秤,承担流量的计算与控制作用,鉴于电子皮带秤型号的升级换代,车间现有电子秤陆续更换为了称重托辊直压式电子皮带秤(原用双杠杆秤台式电子皮带秤)。经调查发现,现用在原梗柜出口处的电子秤并没有更换,近年来产品对膨胀梗丝的需用量逐步提升,要稳定梗丝后工序的制作质量,就需要这台双杠杆杆秤式的电子秤计量和控制做到准确无误。
  【关键词】原梗电子秤;保护;设计
  前期,我们在电子秤正常维护保养的状态下,调查发现,原梗在每批次生产结束后,进柜完毕。柜体出料,电子秤显示的累计重量出现问题,具体表现在,每批次原梗重量比理论数少(约600KG),因此,我们对这台秤的转动部位和测量器件,做更深度的检查测试(参照附录1),内容有:(检测重量传感器,检查速度编码器是否更换,校验调零值,校验自动校秤系数,计量精度测定,控制精度测定,内部参数确认)。经过反复检测与测定,小组成员发现,之后重复生产一或二个批次后,累计重量少甚至流量控制不稳的现象依然存在。
  附录1:部分校验记录
  7月4日:执行原梗电子秤标定:标准砝码重量4千克校秤完毕后的显示重量4.025KG,自动校秤系数5389。校秤结束进行三次皮重调零,调零值2.552KG 2.554KG 2.551KG 标定结束。不定期跟踪纪录如下:
  0. 零点值显示2.570 2.555 2.554 标准砝码重量显示 4.032
  1. 2.635 2.577 2.575 3.986
  2. 2.567 2.566 2.565 3.995
  3. 2.594 2.654 2.588 3.932
  二.原因分析
  在仔细的研究分析后,发现自动校秤系数偏高(正常值是5000左右,现在是7687)。于是,小组成员对电子秤进行整体检查,发现在秤台两侧内部与称重装置之间有宽度为5MM的间隙,用钢直尺进入两侧间隙内部,清理出许多原梗(因电子秤的结构所致,造成无法观察和清理)。电子秤的称重装置由四组十字簧片支撑在秤台上,两测狭窄的间隙相互隔离,在重力的作用下产生相对位移,并作用在重量传感器上,得出真实的重量,原梗填充间隙后,电子秤上的实际重量就会减少且不稳定,自动校秤的系数增大,导致批次原梗的重量减少。
  通过上图原因分析,我们了解到造成原梗的批次重量减小主要原因在于:
  1、电子秤的秤台和称重装置左右两侧各有5MM间隙,是此型號电子秤的称重原理所致,并且距离长,相对原梗空间较大,位置隐蔽不易察觉和清除,没有设计遮挡保护和维护提示。
  2、原梗的体积基本与间隙吻合,容易落入间隙空间中堆积积压,阻碍秤台和称重装置的相对位移,影响电子秤的计量控制功能。
  三.技术路线分析
  四.项目实施过程
  我们通过研究和可行性分析,在秤台与秤架之间左右侧各加装一个保护装置,保护装置选用轻质不锈钢板用两颗螺母固定在机架上,遮挡上方可能落下的原梗物料,保护秤台与秤架之间的缝隙不被堵塞。此项改进措施实施以后,满足物料重量测量要求,稳定提高原梗电子秤流量检测水平。
  本研究项目的创新点在于在现有设备的基础上进行改造,分析引起原梗电子秤流量测量不准的根本原因;增设满足要求的秤台保护装置,使得秤台与秤架相对位移自由,满足物料重量测量要求,稳定提高原梗电子秤流量检测水平。
  五.效果验证
  经过半个月的跟踪检验,我们发现秤台与秤架之间缝隙处无物料堵塞,二者之间相对位移自由,称重效果良好,同时对原梗电子秤进行跟踪,流量测量精度良好,累计物料重量测量准确。
  六.成果产生的经济效益及社会效益
  通过微小创新性改动,极大的提高了老式原梗电子秤的有效工作能力,稳定提高原梗电子秤流量检测水平,节约了设备更换资金。
  1.节约了一台电子秤成本更换带来的设备采购费用(约20万元)。
  2.使原有“缺失”的梗丝总重量恢复,理论节约了600KG的烟梗成本。
  3.使梗线流量控制水平得到得到有效提升,为产品质量控制打下了基础。
  参考文献:
  [1]超音速电弧与普通电弧喷涂FeCrNiB涂层的耐磨损性能[J].赵坚,陈小明,伏利,王莉容,刘伟,周夏凉.材料保护.2017(09)
  [2]火焰喷涂和等离子喷涂FeCrBSi涂层及其防滑和耐磨性能研究[J].吴庆丹,刘黎明,徐海峰,肖金坤,张超.表面技术.2017(07)
  作者简介:
  袁麒凯(1989年7月),性别:男,民族:汉,籍贯:安徽蚌埠,单位:安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂,职称:经济师 助理工程师,学位:管理学学士
  (作者单位:安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂)
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