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汽包虚假水位引起机组非停分析

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  【摘  要】某电厂2019年3月7日4号锅炉因汽包水位高高保护动作停炉,汽轮机因发电机逆功率保护动作机组停机。主要原因是锅炉制粉系统频繁断煤导致运行参数大幅波动,运行人员升负荷过快形成汽包“虚假水位”造成水位快速上升,汽包水位高高保护动作。文中分析了事故发生原因,指出生产过程中暴露的问题,并提出了处理及防范措施。
  【关键词】逆功率;断煤;虚假水位;暴露问题;防范措施
  前言
  虚假水位是锅炉运行时不真实的水位。虚假水位的产生是由于当汽包压力突降时,炉水饱和温度下降到压力较低时的饱和温度,使炉水大量放出热量来进行蒸发。于是炉水内的汽泡增加,汽水混合物体积膨胀,促使水位很快上升,形成虚假水位。当汽包压力突升时,则相应的饱和温度提高一部分热量被用于加热炉水,而用来蒸发炉水的热量则减少,炉水中汽泡量减少,使汽水混合物的体积收缩,促使水位很快下降,形成虚假水位。此外当锅炉内热负荷增加或骤减时,水的比容将增大或减小,也会形成虚假水位。锅炉负荷突变、灭火、安全门动作、燃烧不稳时,都会产生虚假水位。
  1 事件经过
  2019年3月7日13:40,4号机组负荷185MW,A、B、D、E磨运行,A、B电泵运行。
  13:55 D磨煤机煤量突然到0 t/h,敲打给煤机入口管,根据声音判斷为内部无煤,停运D磨,通知炉检处理。
  14:02 C磨启动。
  15:06炉检处理好4号炉D磨断煤,启动D磨正常,15:08停C磨,15:09 D磨煤量再次突然到0 t/h,就地敲打无效,15:11重新启C磨,停D磨。
  15:11:48 主汽压力(12.74MPa)因为启动C磨且煤量增加开始上升,15:12:30主汽压力升高至13.12MPa。
  15:12:36运行人员手动增加总阀位指令(179)升负荷,15:13:48阀位总指令(246),期间汽包水位快速上升,从55mm升至214mm.。
  15:13:54 汽包水位236mm,B电泵切手动,降低B电泵勺管至10%。15:13:57 “汽包水位高高”保护动作,炉MFT。15:13:55 汽包水位236mm,A电泵切手动。
  15:16负荷减至15MW,机组切至中压缸控制,开启高旁,高旁减温水截止门打不开,15:18:45高旁后温度高保护动作(最高431.5℃)高旁关闭(保护值:420℃)。
  15:21:08发电机“逆功率”保护动作,发电机解列、汽轮机跳闸。
  15:25检修人员就地处理高旁减温水截止阀卡涩故障。
  15:27:50 4号机组点火启动,18:00 4号机组并网运行。
  2.现场检查情况
  2.1 逻辑检查
  (1)汽包水位高高保护逻辑检查
  汽包水位共计三个测点,分别按照单点逻辑运算判断后,进行三取二汽包水位高高(定值≥230mm)逻辑判断,并送至FSSS,进行汽包水位高高逻辑保护动作,延时5s。
  (2)锅炉MFT联锁跳闸汽轮机逻辑检查
  MFT动作后,主蒸汽温度低低(定值≤460℃),联锁跳闸汽轮机。
  (3)旁路逻辑检查
  高旁压力调节阀后温度高高保护(定值≥430℃),延时10s,联锁关闭高旁;高旁压力调节阀开度大于3%联锁打开高旁减温水截止阀。
  2.2 机组跳闸前参数变化
  15:12:51 机组负荷133.5MW,主汽压力13.2MPa,主汽流量361t/h,给水量420t/h,运行人员切除协调控制,手动操作汽机阀控手操器。
  15:13:57机组负荷179.5MW,主汽压力12.9MPa,主汽流量532.4t/h,给水量345t/h。
  4号机组在66秒升负荷46MW。同时CCS给定(总阀位)从179(15:12:36)快速上升至246(15:13:47)。
  15:12:40汽包水位10mm,15:13:55汽包水位236mm;期间给水流量从420t/h增加到466t/h,主汽流量从361t/h增加到532.4t/h,由此判断为虚假水位。
  汽包“虚假水位”形成原因:C磨启动后锅炉燃烧突然加强,蒸发量突然增加,锅筒水面下的汽泡容积迅速增加,同时由于加负荷过快,锅筒压力的下降,饱和温度随之下降,蒸发管和锅筒水容积中含汽率增加。汽泡容积增加会使锅炉水位有所增加,尽管蒸发量大于给水量,但在一开始时水位不仅没有下降反而迅速上升,这就形成“虚假水位”。
  3 原因分析
  1)4号锅炉跳闸原因:锅炉汽包水位高高;
  2)汽包水位高高原因:运行人员发现主汽压力升高,切除协调控制,迅速开大汽机调阀,负荷增长过快(66s负荷增加46MW),形成汽包“虚假水位”致汽包水位快速升高,超过保护值。
  3)4号汽轮机跳闸原因:首出是发电机跳闸。
  4)4发电机跳闸原因为:逆功率保护动作。
  5)逆功率保护动作原因:锅炉MFT动作,快减负荷,汽轮机切换至中压缸运行,高旁联开。高旁减温水故障,高旁后蒸汽温度高联关,汽轮机进汽量下降。
  6)D给煤机断煤原因:
  (1)3月7日4号炉配煤方式:A、B、E磨小纪汗/贫瘦煤5:5进行掺配;C、D磨汇金/贫痩煤5:5。
  (2)D磨汇金煤全水分10%左右、煤泥含量较多粘性大。
  4暴露的主要问题
  1)入炉煤质管控不到位,近期煤质差、热值低、灰分大、堵煤频发、水位异常等未制定有效的、有针对性的应急防范措施。
  2)运行人员对汽包水位控制重视及事故演练不到位,事故应急处理能力不足。
  3)故障设备应急防范措施制定不到位,故障处理不及时
  5 防范措施
  1)加强燃料采购、掺配掺烧,物料部结合煤炭市场情况,采购合理的原煤,满足入炉掺配需求,燃料管理部结合煤场存煤及来煤实际情况、机组运行情况,合理掺配,确保入炉热值达到红线要求以上。
  2)运行部结合近期煤质,从防结焦、防塌灰、防灭火方面制定有效的、有针对性的应急防范措施。
  3)加强缺陷管理,特别影响机组安全的重大缺陷应立即予以消除,不能消除时,应制定保证机组安全运行的措施。
  4)运行部加强人员培训,针对设备运行现状制定典型的事故处理方案并加强学习。
  5)尽快选择合适时机更换高旁减温水隔离电磁阀。
  参考文献:
  [1]沈悦.汽包虚假水位探析.硅谷,2014,21期.
  [2]程晓婷,郑玉平,陈德磊,锅炉虚假水位的产生与处理方法[J],冶金动力.2013(12)
  作者简介:
  杨博闻,男,陕西西安。高级工程师,工学学士,主要研究方向:大型火电机组调试及技术监督研究。
  (作者单位:华电电力科学研究院有限公司)
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