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燃气锅炉的自动化开发与应用

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  摘   要:本文主要阐述了利用浙大JX-300X控制系统,实现宣钢焦化厂环保作业区3#锅炉的点火燃烧的自动控制及监控,同时对落后的控制方式进行升级改造,从而实现生产的节能及环保。对原旧系统进行系统梳理,对点火燃烧联锁控制进行更深入的探讨,使生产更加稳定、高效、安全及环保。
  关键词:自控  变频  锅炉  升级
  中图分类号:TP273                                 文献标识码:A                        文章编号:1674-098X(2019)09(c)-0004-02
  宣钢焦化厂3号20T锅炉,属于焦化厂环保车间锅炉组,其燃烧方式为煤、气混合燃烧,存在点火燃烧方式落后、锅炉含氧量、负压调节效率低,调节性能差等问题。原引风机、鼓风机由电磁站抽屉柜直接送电,启动电机以最大电流起,运行当中无法控制电机转速,只能手动控制风机翻板等机械机构,同时电机一直以额定电流运行,浪费电力资源。
  1  主要技术内容
  1.1 改变原鼓风、引风机运行模式及控制方式
  针对鼓、引风电机参数及运行情况,选择合适的变频器,在电磁站加装两个远程控制柜,改变原风机抽屉柜直起控制方式,并将变频远程手、自动等信号引入岗位监控室,并组合成两个手动控制箱,从而实现鼓风机、引风机的远程手、自动控制。
  变频的应用在很大程度上节约了电能,远程的调控实现了岗位的安全生产、监控,避免了进入危险区手动调节翻板的操作,节省了人力也提高了人身安全。
  1.2 将各个控制点引入DCS中,并利用浙大中控JX-300X进行组态
  整个点火、燃烧装置升级引入新控制系统(见图1),将控制柜的启动等信号进行整理、汇集,同时将就地及远程鼓、引风机的控制柜、变频柜信号,同样引进到DCS系统中。
  使用浙大系统进行硬件通道配置、组态,在监控画面中加入1#至4#燃烧器远程控制按钮,并加入引风机、鼓风机变频调速窗口,实现远程对引风、鼓风的调速监控。
  主管煤气切断阀增加联锁及解联锁按钮,在正常生产当中,如果某个联锁点出现故障,可以通过解联锁,在排除不是工艺上的问题时保证工艺上的正常点火生产,保证锅炉能尽快点火及正常生产的同时对设备问题点进行检修。在设备点恢复后可以在不影响生产的前提下投入联锁控制(见图2)。
  1.3 新控制站的组建
  由于新升级的控制柜需要监控的点数较多,旧3#DCS控制站余量不足,组内决定将3#及1#控制站结合,组建新的控制站。对原DCS室控制柜进行线路设计,将锅炉外围的煤气控制阀、煤气切断阀、电动风阀、点火控制器以及煤气主管压力、流量,蒸汽主管的压力、流量等信号走线并按设计进行安装。
  2  实施效果分析对比
  改造后,锅炉生产正常稳定。实现了3#锅炉远程监控,同时实现对引风机、鼓风机变频远程调控。改造实施后至今,未发生任何电气元件损坏事故,同时节电效果良好。
  改造后引风机、鼓风机实现变频器控制,节约电能计算如下:
  引风机75 kw一台、鼓风机55 kw一台,共计130 kw,一年按照365天计算,检修一年按照15天计算,总共运行时间为350天。改为变频器运行后,电机负荷为65%,运行频率由50hz降至32.5hz,计算如下:
  由功率公式:P1/P2=(N1/N2)3 得,
  P32.5/P50=32.53/503
  P32.5=0.2746 P50=0.2746*130=35.7kw/h,
  电机节能为:130-35.7=94.3 kw/h;
  节能为原耗电量的72.5%:94.3/130*100%=72.5%。
  每度電按照0.48元计算,全年节约用电:130*350*24*72.5%*0.48=38.0016万元。
  改造后,每年节约电能费用为:38.0016万元。本次改造创效总费用为38.003万元。
  3  结语
  改造后实现了对锅炉点火的自动控制,同时实现了对点火系列控制阀的监控;新增煤气总管切断阀的联锁,提高了锅炉的安全品质;提高了对锅炉控制效率,避免手动操作失误频繁,大大增加了锅炉正常生产的安全系数;改造后系统运行正常,各项参数监控稳定,保证了锅炉的正常生产的同时也完成了对项目的技能及环保要求。
  参考文献
  [1] 马俊凯.锅炉原理及计算[M].北京:科技出版社,1992:28-69.
  [2] 候志林.过程控制与自动化仪表[M].北京:机械工业出版社,2000:79-99.
  [3] 张毅.自动检测技术及仪表控制系统[M].北京:化学工业出版社,2005:133-194.
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