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腈纶丝束手感硬的原因分析

来源:用户上传      作者: 刘旭光

  摘要:通过对硬丝束的化验分析,针对生产工艺进行调整,制定预防措施,解决生产难题。
  关键词:DMAC含量、水洗水量、水洗温度、卷曲参数
  一、前言
  我公司生产线全部引进意大利的先进设备,采用蒙特公司DMAC湿法二步法的工艺技术,同时借鉴奇峰化纤多年的生产经验,所以产品质量较高。但在2007年生产过程中.出现了个别丝束手感发硬。丝束手感硬在拉断过程中容易产生断丝、缠辊。用户保证不了产品的织成率,因此反应强烈,纷纷要求退货和索赔。给公司产品的销售带来了很大限制,如果问题不解决将会直接影响到公司产品的声誉和公司效益,因此公司成立了攻关小组,工程技术人员做了详细的实验和分析工作,终于找出了问题所在。
  二、工艺原理和工艺流程
  1、工艺原理
  聚合物原液经过计量泵连续,定量计量压出喷丝头形成液态细流进入含DMAC的凝固浴中。由于原液DMAC浓度和凝固浴DMAC浓度存在浓度差,原液细流的表面首先与凝固浴接触而很快形成一薄层,凝固浴中凝固剂(水)不断通过这一皮层扩散至细流内部,而细流中的溶剂(DMAC)也通过皮层扩散至凝固浴中,由于双向扩散的不断进行,使皮层不断增厚,当细流中间部分的溶剂浓度降至某一临界浓度以下时,原为均相的共聚物溶液发生相分离,聚合物从溶液中沉淀析出,形成初生纤维的芯层,并产生一定的体积收缩-――形成纤维。
  此时的纤维称为初生纤维,其物理-机械性能很差,不能符合纺织加工的要求,由于丝束不断通过双扩散作用失去DMAC,同时凝固浴中的水分扩散到丝束中,因此凝固浴中DMAC浓度不断增大,需进行稀释,稀释介质采用洗涤完丝束后的水洗液与此同时,凝固浴的温度会随着原液的进入而升高,因此,需通过循环系统保证成形条件的稳定,凝固浴槽中的DMAC水溶液,由凝固浴循环泵,流经凝固浴冷却器后返回槽中,并在循环泵入口加入一定量的水洗水溶液,用来调节浓度,过量的DMAC水溶液溢流至回收单元重新提纯利用。
  2、工艺流程
  原液制备―纺丝成型―水洗―牵伸―上油―烘干―卷曲―定型―打包
  三、通过对工艺流程的综合分析,对丝束硬的部分进行详细化验。产生丝束手感发硬有以下几个原因:
  丝束中DMAC含量较高,没达到预期的水洗效果
  丝束离开凝固浴区后,通过导丝辊进入六级水洗槽以除去溶剂。由凝固浴出来的丝束中含有一定量的溶剂,如果不把这部分溶剂去除,不仅纤维手感粗硬,且色泽灰暗,加工中纤维发粘,不易梳理,特别是在以后的染色过程中更会产生不良影响。每个水洗槽中,水洗溶液(来自于牵伸区)由一个喷淋装置垂直穿过丝束,溢流出来的水洗溶液进入收集罐,然后送到溶剂回收单元,部分水洗溶液用来调节凝固浴的浓度。
  对拉断厂家给我们邮寄的样品丝进行多组对比化验,具体数据见下表:
  从上面的数据可以看出来DMAC含量相差较多,因此我们初步断定丝束硬与水洗效果不好有直接的关系。
  影响水洗效果的因素
  ①水洗水的温度
  随着水洗温度的提高,纤维溶胀加剧,且DMAC分子运动加快,有利于丝束中的DMAC向水中扩散,同时有利于水向丝束中扩散,提高水洗效率,但随着温度的提高,DMAC挥发损失较大,而且恶化周围环境。在实际生产过程中水洗各部位的温度一般在50℃到80℃之间,牵伸过程对水洗温度要求较高,正常控制在96℃到98℃,超过98℃丝束内部分子作用力由解取向变为主导作用。纤维的强度反而会下降,对纺丝线可纺性产生影响。所以在日常生产过程中,牵伸的水温尽量控制在97℃-98℃之间,丝束中的DMAC的热运动变的更快,有利于去除。同时牵伸区水向前传导到水洗区水,所以水洗区水温度也能控制在一个较高的数值,也就相当于强化水洗区水洗效果(因为水洗区是没有温度自动控制装置)。
  ②水洗水的流量
  水洗水的流量是根据通过水洗机的丝束量来确定的。水洗水量大,水洗效果好,但若用量过大,增加回收工序的负担及回收工序能耗。水洗水流向与丝束行走方向是呈现直角,过多的水洗量对丝束产生较大冲击,这种冲击力容易将丝幅较薄部位冲散,造成乱丝,丝束在牵伸最大处会因为前道工序产生的乱丝而断裂、缠绕传动辊,对纺丝成品质量产生危害。水量不足达不到将DMAC洗尽要求,DMAC洗不净丝束手感发硬,丝束有异味,没有光泽。
  具体实验数据如下:
  通过以上水量的调整,丝束中DMAC含量明显比原来减少,而且丝束手感光滑,柔软。
  ③丝束的张力
  丝束经过水洗装置时是有一定的张力的,水洗过程中要产生固定倍数的牵伸,丝束的旦数的不同牵伸倍数也不相同。如果丝束在通过喷淋装置时张力太大,单根丝排列紧密,不利于DMAC向外扩散,洗涤水不容易渗透到丝束内部,丝束中DMAC残留较大。因此在实际生产中,要根据生产线具体情况来调整水洗区丝束张力。在调节丝束张力大小可以通过观察水洗水通过丝束的状态来确定。丝束在一定张力下通过水洗装置时,水是均匀的透过丝束流到水洗槽中,并且丝束在水洗时是有规律的震动,这种震动表明水洗水正在透过丝束冲洗DMAC。
  ④丝束的幅宽、薄厚应均匀一致,否则会造成水洗效果不好。
  丝束幅宽、薄厚不一致,在水洗过程中同样会使丝束中DMAC含量偏高。一定压力的水洗水在透过丝束进行水洗时,丝束薄的部位成为水洗过程中的薄弱点。大部分的水量都是较薄处透出,而厚的地方水洗水流量相应的减少,而且压力不足洗净丝束的DMAC。这种现象最容易造成丝束DMAC含量偏高,因此在实际生产中坚决杜绝丝束薄厚不匀。因此每次纺丝线更换喷丝头或者品种调换后,丝幅的调整很重要。这项达标工作做的好与坏对以后各项指标都产生较大影响。
  丝束在卷曲过程中与设备部件挤压,造成高温使丝束变硬。
  为了增加腈纶自身以及与棉、毛混纺时的抱合力,改善其纺织加工性,同时也是改善纤维的柔软性、弹性和保暖性,必须交纤维进行卷曲加工。我公司采用的是机械卷曲中的干法卷曲,机械卷曲原理是丝束温度升到Tg(玻璃化温度)以上时,纤维开始变得柔软,在外力作用下容易变形而形成卷曲。
  卷曲除与纤维本身状态有关外,还与纤维所处的温度、湿度及受力大小等因素有关,尤其是温度的影响更为突出。丝束温度过低,不能达到要求的卷曲度;温度过高则会造成纤维强度下降,甚至使纤维发黄变脆或出现发粘并丝现象。
  卷曲流程:
  干燥丝束―汽蒸箱加热―卷曲头―卷曲室(形成卷曲)―定型
  汽蒸箱加热的丝束温度达到Tg(玻璃化温度),此时纤维可塑性较高,经过一对卷曲头传动后进入卷曲室。在卷曲室丝束被挤压、折叠和横向弯曲产生卷曲度。在这个过程中卷曲头的参数控制比较重要,如卷曲头间隙、卷曲头压力等等。卷曲头间隙不一致,起不到对丝束夹紧作用,导致丝束不能平整的进入卷曲室。张力较小的部分丝束会产生频繁的跳动,在卷曲头250Kpa压力作用下丝束被不规格的挤压,重叠在一起形成硬丝。
  此外还要强调丝束进入卷曲前的调整也很重要,丝束的厚度与幅宽主要靠调幅杆来完成。幅宽均匀,形成的卷曲较为平整。如果薄厚不匀,厚的部分在卷曲室内过分挤压最容易产生硬丝。
  最后强调一点就是卷曲室蒸汽给入量要适度,较大的汽量丝束容易产生卷曲。但也不宜过大,否则含水过大反而降低了丝束卷曲效果。同时在水分存在下,高温挤压还会产生硬丝。
  四 结论:
  经过以上调整,丝束DMAC含量比原来降低了一半。手感更加柔软、光滑、无异味、透明度较高,得到了用户的认可。
  参改文献:
  1、任铃子 《腈纶生产技术问答》
  2、董纪震 赵耀明 陈雪英 曾宪珉
  《合成纤维生产工艺学》(第二版)
  作者简介:
  刘旭光 男 1976年生 化纤工程师 从事腈纶纤维生产及新品种研发


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