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应用钝化清洗消除硫化亚铁隐患

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  摘 要:笔者所在的公司二套催化装置年加工能力60万吨,现在采用减压渣油原料(常减压装置主要加工大庆原油掺炼少部分俄油)。在装置检修期间经常发生因硫化亚铁自燃造成设备冒烟现象,如果不及时发现和处理会造成火灾事故。车间以往做法是人工除锈、定点存放、按时浇水,塔器和设备通过公司的消防车定期浇水保持湿润和冷却,固废由公司集中处置。在应用钝化清洗后,能够及时有效地清除设备上的锈垢,消除硫化亚铁隐患。
  关键词:硫化亚铁;钝化清洗;安全管控
  在停工检修时,设备管线铁锈中硫化亚铁与空气接触会出现冒烟、产生自燃现象,危及装置的顺利停工、检修。通过装置停工检修时应用了硫化亚铁钝化清洗技术,有效地消除了硫化物,在塔器内部形成了一层钝化膜,消除了硫化亚铁自燃的隐患,消除了为处置硫化亚铁固废带来的麻烦。钝化清洗工作可以进一步发展成为工艺全流程的清洗,取代或部分取代炼油化工装置的检修工作,真正做到“气不上天、油不落地、声不扰民”。
  1 硫化亚铁在设备中的形成机理
  FeS的颜色多为黑或棕两种,难溶于水,密度4.74g/cm3,熔点1193℃。硫有两种主要形式存在于油品中:活性硫、非活性硫。活性硫在石油及其馏分中的有单质活性硫(S)和硫化氢(H2S)及硫醇(RSH)。其突出表现是在与金属相遇后产生金属硫化物。超过200℃,硫化氢遇上铁立即产生FeS。在360至390℃产生率尤为突出,到450℃上下变化逐渐缓慢且趋近于变化消失。到350至400℃左右,单质硫会轻松和铁化合产生硫化亚铁(FeS)。而此刻的温度,H2S出现分解:H2S→S+H2
  产生活性硫与铁的效果最激烈。
  超过200℃,硫醇也与铁产生变化:
  RCH2CH2SH + Fe → RCHCH2 + FeS + H2
  石油及其馏分中的非活性硫含量较低,包括多硫化物、环硫醚等。它们的特点为不可以和铁直接产生反应,却在受热之后产生分解为活性硫,产生的活性硫以前述规则与铁产生变化。硫化物不同在温度不同的情况下分解,硫腐蚀也会不同程度的发生[1]。
  硫化物如果是复杂的,其处于120℃左右分化开始,H2S产生,在120至210℃之间较为激烈,处于350至400℃则最为激烈的情况发生,在480℃就可以分解完毕。
  炼油及化工工艺领域,硫能存在的地方,硫化亚铁也一定产生,其存在的环境物质的硫的存在形式、硫含量、流速、温度都会影响到它的产生程度。持续产生的硫化亚铁受其组成和性质的影响较大。通常讲,其在三到六个月期间迅速产生,再之后为积累期间,如此看来开工经过了三个月之后,硫化亚铁即存在了。如果工作停止,会有冒烟、自燃产生。疏松结构的硫化亚铁假使产生,对钢铁无保护性,硫化亚铁即快速产生。
  2 硫化亚铁在设备中的危害
  分布于设备工艺的FeS通常规律遵循:产物腐蚀较多的硫化亚铁,其含量硫较高在其介质中,而即便硫含量在介质中只有百万分之几的工艺设备,打开通常也能发生硫化亚铁自燃的情况。究其因素非是其介质含硫量高,却因为微细量硫化亚铁腐蚀产物在部分区域会轻易产生沉积,即便很低的硫含量就能发生设备腐蚀。由于设备内的物料有滞留区,该区域流速低,设备表面腐蚀生成的硫化亚铁很难被物料带走。这样,在大负荷、长周期、多周期连续运行的设备,设备内将积聚一定量的硫化亚铁[2]。
  由于塔设备内的硫化亚铁不是纯净物,与污泥、油垢等混在一起形成垢污,如果垢污中存在碳和重质油,其在硫化亚铁的作用下,会迅速燃烧,放出更多的热量,易造成火灾爆炸事故。此外,硫化亚铁的存在、与空氣中的氧接触、一定的温度,是硫化亚铁在设备检修中发生自燃的三要素。若避免自燃事故发生,至少要消除其中之一要素。使用钝化剂消除硫化亚铁活性是个合适的选择,通过钝化消除其活性,达到阻止其自燃的目的。
  3 钝化清洗原理
  清洗液略显碱性,pH值7-8,通过设置的清洗流程在管线和设备内部浸泡,与硫化亚铁进行反应,生成的液体颜色呈淡红色。反应产生的液体经过公司环保部门分析,符合公司排放标准,可以直接通过装置的污水系统排放至公司污水处理场。
  4 钝化清洗流程
  以分馏塔(T201)和轻柴油汽提塔(T202)为例:①助剂泵、清洗槽和耐油胶管为清洗辅助设备;②人工将清洗液和一定比率的水注入清洗槽内,通过助剂泵注入到分馏塔(T201)塔顶,利用装置原有的泵P205和P203打通清洗流程。其他系统及其管线方案清洗流程与分馏塔系统一致。
  综上所述,得出结论:①通过钝化清洗,设备内锈蚀清理较干净,经检测达到排放标准;②设备内部的钝化膜在整个检修期内保持较好,没有硫化亚铁继续生成;③清洗液经过公司质检部采样监测,符合公司污水排放标准;④分馏塔(T201)顶部部分塔盘及稳定塔(T301)顶有部分铁锈,说明在设备的较高部位浸泡不够充分;⑤在与清洗公司共同制定清洗方案时不仅要考虑流程不留死角,还要考虑设备耐压水平,避免压力过高造成设备泄漏;⑥本次钝化清洗,达到预期目的,实现检修期间硫化亚铁的安全管控;⑦建议钝化清洗推广至炼化装置管线中,取代管线吹扫。
  参考文献:
  [1]彭力.石油化工企业安全管理[M].北京:石油工业出版社, 2004.
  [2]董宇鹏.石油化工企业安全生产现状分析及IT技术应用[J].科技风,2018(05):20-27.
  作者简介:
  付玉军(1973- ),男,大学本科学历,工程师,在炼化装置从事安全技术管理工作。
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