浅析引孔预应力管桩施工工艺
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摘 要:本文以中铁卓越城一期项目桩基础施工为依据,着重分析了对传统预制桩基础施工方案和工艺的改进,希望为同行提供桩基础施工方面的借鉴。
关键词:桩基础施工技术;工艺创新;方法总结
1 工程概况
(1)本工程为中铁卓越城一期工程,总建筑面积15万㎡,地下室面积4.6万㎡,施工时间为2016年6月,正处于雨季。(2)拟建场地位于成都市天府新区兴隆镇,为闲置农田,地势较开阔、交通便利。场地内无影响工程稳定性的不良地质作用,属稳定场地。(3)场地地基土主要由第四系全新统(Q4ml)杂填土、素填土、耕土、淤泥质土,第四系中下更新统冰水堆积(Q1+2fgl)成因的粉质粘土、粉土、稍密卵石组成,下伏白垩系上统灌口组(K2g)泥岩。
2 初步工艺选择
经调查类似工程,本工程可采用的桩基础有三种形式:①预制PHC管桩②人工挖孔桩③旋挖灌注桩。对三种工艺的测算对比如下:
成本方面,采用预制PHC管桩需865万元,采用人工挖孔桩需1452万元,采用旋挖灌注桩需1374万元,预制PHC管桩最经济。
工期方面,打一根预制桩的时间为20min~30min,远快于人工挖孔桩和旋挖灌注桩,且预制桩不需要在现场等待强度上升,为后续的工作节省了大量时间。
安全文明施工方面,预制桩现场不需要泥浆池,工人也不需要下到孔底,安全文明施工方面也更胜一筹。
经过经济、工期、安全文明施工对比后,初步计划选用预制PHC管桩,为端承桩。
主要工程量, PHC-400AB-95型312根,PHC-500AB-100型983根,PHC-600AB-110型1360根,三种桩型共2655根。单桩承载力分别为1200kN、1800kN、2500kN,桩端持力层均为中风化泥岩,且桩端进入持力层不小于0.5m,有效桩长为6m。
初步施工工艺:测量放线——桩机就位——打桩——接桩——封底
3 试桩
对三种规格的桩型分别做了三根试桩,在试桩过程中发现,按常规PHC管桩施工方法,以最后三阵的贯入度控制收锤,承载力满足设计要求,但桩身入土深度不能满足设计要求,还差1.5m。继续锤击,桩头均发生破裂。结合《建筑桩基技术规范》,经过设计院同意后,有两种解决办法:①改成旋挖灌注桩②在打桩前,先用旋挖钻机引孔,进入中风化岩层,这样管桩方可达到设计深度。
本工程计划采用TRM200旋挖钻机引孔,设计为PHC-400AB-95型的管桩引孔成孔后直径为350mm,设计为PHC-500AB-100型的管桩引孔成孔后直径为450mm,设计为PHC-600AB-110型的管桩引孔成孔后直径为550mm。
引孔深度的要求:引孔需进入中风化岩层300mm以上。在达到预定深度时,需有专人查看岩样情况,确保进入持力层的深度。
引孔措施将增加费用206万元,但该方法仍比旋挖灌注桩经济,施工速度占优,且桩身位置和垂直度因为有引孔的引导,质量更有保障,所以选择了第二种方法。试桩可行后,开始大面施工。
4 施工准备
(1)绘制整个工程的桩位编号图,确定施工顺序,对每一根管桩,计算出理论桩长、入土标高、引孔深度。(2)将场地标高降至承台顶标高以上500mm。(3)做好场地降排水措施。(4)选定管桩供应单位。(5)预备8台HD-62型柴油锤打桩机。
5 施工工艺和方法
5.1 施工工艺
测量放线——钻机引孔——桩机就位——打桩——接桩——封底
5.2 施工方法
5.2.1 测量放线
(1)以测绘院提交的测量控制基准点为控制点,建立闭合导线控制网,闭合导线控制网建立在场地四周;(2)由专职测量人员分批测定标出场地的桩位,其编差不及大于20mm。
5.2.2 钻机引孔
桩位放线并复核完成后,旋挖钻机就位,钻机必须水平、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动、沉陷。特别需要注意控制引孔深度。
5.2.3 桩机就位
本工程计划采用的打桩设备为HD-62型柴油锤打桩机,共8台,按计划依次入场。管桩施工控制以贯入度为准,桩长为辅。
5.2.4 打桩
(1)打桩机械按预先的打桩顺序就位后,第一节前桩起吊后,马上焊好桩尖(因引孔内有水,如不焊桩尖,在打桩过程中,孔内水进入桩芯内,桩芯内的水无法释放,就会造成桩芯内水的压力增大,从而导致桩头涨爆),桩就位插入地面后,认真检查桩位及桩身垂直度偏差,桩位偏差不得大于20mm。
(2)施打过程中,应保持桩锤、桩帽和桩身的中心线在同一条直线上,宜重锤低击,锤击高度控制在1.8m~2m。
(3)群桩基础应从中心位置向外施打,承台四周边缘的桩宜待其他桩全部打完后,重新测定桩位再立桩施打。
(4)收锤控制以贯入度为主,桩长为辅。400mm、500mm桩最后3阵(每阵10锤)每阵的貫入度不大于25mm,600mm的桩不大于20mm。
(5)需将管桩打入地面以下的,通过送桩器送桩。
5.2.5 接桩
由于部分区域中风化泥岩埋深较深,单节桩在送桩后仍无法满足贯入度要求时,采用焊接的方法。
5.2.6 封底
为防止桩端水软化持力层,在终桩后12h内往桩孔中灌注高不小于2m的C20混凝土封底。
6 塌孔的解决办法 在后续引孔过程中,因降雨量增大,不断出现塌孔现象,导致钻机沉陷,造成安全隐患,无法继续施工。套管护壁法钻(挖)孔灌注桩通过不断研究,选用了下钢护筒的方法。下每个钢护筒的时间为2min,速度快,不影响总工期,且钢护筒可反复使用。
钢护筒采用10mm厚钢板制作,护筒内径为680mm,护筒长度为6m,护筒配备40套,根据施工进度,逐步安排进场。
护筒定位时应先对桩位进行复核,然后以桩心为中心,定出相互垂直的十字控制桩线,吊放入护筒,保证护筒中心位置与桩中心偏差小于20mm。
使用振动锤压沉钢护筒。护筒长度较长,在振沉过程中可能会因振动而使护筒倾斜。在振沉过程中安排专人用水平尺进行垂直度检查,每下去2m检查一次,发现异常情况及时纠偏,并反复提升、下沉进行纠正。振沉结束后,安排测量人员对护筒中心及桩位进行复核检查,保证桩位偏差在设计允许范围。如测量人员发现护筒中心与桩位偏差超过设计要求,应拔起重新振沉。护筒沉入地面后护筒顶标高应高于施工面200mm~300mm。
打入护筒后,进行旋挖机引孔,引孔按前述引孔工艺进行,引孔完成后对孔进行回填,回填后拔出钢护筒吊至下一桩位施工。
此项措施将增加费用124万元,对总工期无影响。
7 最终的施工工艺
测量放线——下钢护筒——钻机引孔——回填并拔出钢护筒——桩机就位——打桩——接桩——封底
8 达到的效果
本工程桩基础共发生费用1195万元,比旋挖灌注桩经济179万元,比人工挖孔桩经济257万元。工期方面,按原定计划,在两个月内完成了桩基础施工。质量方面,桩身位置和垂直度因为有钢护筒和引孔的引导,得到了更好的控制。桩身完整性检测和静载试验全都合格,满足设计要求。该工艺得到了参建各方的一致认可。
9 结语
综上所述,采用预应力管桩加钻机引孔和钢护筒工艺,相比旋挖灌注桩和人工挖孔桩在经济性、施工速度、安全文明施工、成型质量方面均有较大的优势。在传统预制桩无法满足设计要求的情况下,可以酌情借鉴本工艺。
参考文献:
[1] 范春雷.浅谈桩基础施工技术若干问题[J].黑龙江史志,2010(16).
[2] 宋莉杰.試论建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].民营科技,2018(3).
[3] 赵子赢.桩基础施工工艺概述[J].民营科技,2012(10).
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