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GK1c型内燃机车空气滤清器改造可行性分析

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  摘   要:本文主要研究GK1c型内燃机车空气滤清器系统目前的使用情况及存在的問题,并且提出相应的改造方案,并且进行理论上的计算,通过数据说明该改造方案是可行的。
  关键词:GK1c型内燃机车  空气滤清器  活塞  气缸套
  中图分类号:U269.5                               文献标识码:A                        文章编号:1674-098X(2019)09(b)-0095-02
  酒钢集团公司位于甘肃省嘉峪关市,是一家集采矿、选烧、冶炼、轧制于一体的大型联合钢铁企业,地处巴丹吉林沙漠边缘,常年干旱少雨,春秋季节风沙天气频繁。集团公司下属股份公司运输部拥有内燃机车56台,其中以中车集团资阳机车厂生产的GK1c型内燃机车为主力车型,共有31台,承担着厂内年约4300万t铁路运输量。该车型在我公司运用多年,但是该型机车在运用过程中受到原车设计缺陷及外部环境影响,柴油机方面故障较多,主要表现在活塞、气缸套易磨损,使用寿命短,主要原因是空气滤清器滤清效果差、易“短路”、乘务员安装拆卸不便等原因,造成大量的沙尘、冶金粉末等进入柴油机,使得活塞、气缸套磨损严重,造成柴油机燃烧不好、机油消耗量大、功率降低等问题。
  1  问题提出
  柴油机作为内燃机车的动力源,其工作的状态直接影响到机车功率的发挥,而造成活塞、气缸套的非正常磨损直接的原因是进气的不清洁,空气滤清器则对进气质量有着至关重要的作用。
  GK1c型内燃机车空气滤清器由三级组成,第一级是V型滤网,实际运用中该滤清器滤清效果极差,只能滤去树叶、纸片、塑料袋等大的杂物。
  第二级是由54只直通式旋流管组成的一体的多旋流管式粗滤器,空气高速流过旋流管时,经旋流离心作用沿管壁甩出灰尘,集中于下方排尘漏斗中,但在实际运用中,该滤清器的滤尘效果也不明显,只能除去稍大颗粒的沙尘,但仍然有大量混合冶金粉末的沙尘流向下一级空气滤清器。
  第三级是钢板网式纸质滤清器,当空气穿过纸质滤清器时,灰尘被纸质滤芯过滤掉,保证清洁的空气进入气缸进行燃烧。但是在实际运用的过程中,该滤清器滤尘效果也不是很理想,在机车检修时,仍然能发现柴油机进气道、气缸盖进气道上有细微的沙尘粘附。纸质滤清器进气不清洁的原因主要有,滤清器滤纸破损;滤清器体和滤清器安装面不密封所致,其原因有:一是滤清器体和滤清器安装面由于安装的不严密、滤芯的变形及机车运行中的震动导致密封面间出现缝隙;二是乘务员安装时只能看见靠外侧的密封面是否严密,而内侧无法看清,同时底部托板紧固时未能保证托板的水平度,造成密封口歪斜不严密,人为原因导致密封面出现缝隙;三是滤清器顶部密封胶条易老化,厂内运用机车按要求一个月吹扫一次,在这个时间段内出现密封胶条老化、断裂的情况乘务员并不能及时发现,导致沙尘进入气缸;四是滤清器产品本身高度不一致;五是滤清器底部托板,顶部密封口钢板变形。
  2  空气滤清器改进方案
  结合钢铁企业内燃机车工作环境,针对内燃机车原空气滤清器运用中存在的问题,经过分析总结,对内燃机车柴油机原有空气滤清器进行改进,解决原车空气滤清器存在的问题,从而达到提高空气滤清器滤清效果的目的,具体改造方案如下。
  改造时须保证柴油机空气进气量及清洁质量要求,并且对原有空气滤清器箱体等不进行较大的改动,重点对第三级纸质滤清器进行改造,第一级滤清器仍然为V型滤网,去除形状较大的漂浮物;第二级滤清器仍然为多旋流管式粗滤器,去除空气中大颗粒的沙尘等,其底部设置沉积箱,以便积聚沙尘的清理;第三级滤芯改造为纸质圆筒滤芯,考虑到进气量的需要,每台机车安装8个纸质圆筒滤芯,滤芯顶部采用螺纹口加密封圈密封,安装时使用专用扳手只需将其拧紧,方便乘务员日常进行维护保养。
  3  改进的空气滤清器数据验证
  空气滤清器采用常州犇坤铁路配件公司产BK/KF1782型空气滤清器,经检测各项指标参数均符合中华人民共和国铁道行业标准。
  3.1 主要技术参数
  GK1c内燃机车柴油机功率1100kW,采用的增压器型号有ZN240型、VTC214-13A1型,增压器进气量为7920kg/h,进气真空度为3kPa。
  多旋流管式粗滤器的技术参数:旋风筒由54只直通式旋流管组成,进气量2720 m3/h。
  3.2 理论计算
  3.2.1 滤清器额定空气流量Q计算
  Q=P·ge·α·Αο/(1000×γα)
  式中:
  Q——滤清器额定空气流量,m3/h;
  P——增压柴油机额定功率,kW;
  ge——增压柴油机额定功率燃油消耗率,g/(kW·h);
  α——额定功率时的过量空气系数,增压中冷柴油机取2.1;
  Αο——燃烧1kg燃油所需的理论空气量,柴油为14.3kg/kg;
  γα ——空气密度,20℃,标准大气压下为1.205kg/ m3。
  在实际计算过程中,GK1c型内燃机车所用6240ZJ型柴油机额定功率P=1000kW,额定功率燃油消耗率ge=208 g/(kW·h);
  则 Q=1000×208×2.1×14.3/(1000×1.205)=5183.6 m3/h。   3.2.2 滤清器的理论面积计算
  A=Q/k
  式中:
  A ——濾清器面积,cm2;
  Q ——滤清器额定空气流量,m3/h;
  k ——流量常数,通常取0.03cm2·m3/h。
  A=5183.6/0.03
  =172786.67 cm2
  单个滤清器理论计算面积为:172786/8=21598.25cm2
  3.2.3滤清器实际面积计算
  A=n·2b·H
  式中:
  N ——滤纸皱折数;
  b ——滤纸皱折宽度,cm;
  H ——滤清器的高度,cm。
  其中皱折数N=168,皱折宽度b=2.3cm,高度H=70cm。
  A=168×2.3×70=27048cm2>21598.25cm2,
  计算结果表明滤清器的实际面积大于滤清器的理论计算面积,说明设置8个Φ175×780的纸质圆筒滤芯可以满足柴油机进气量需求。
  4  改造效果
  对GK1c型内燃机车改造后的空气滤清系统检测,空气流量5300m3/h,进气口至清洁空气出口阻力≤1.3kPa,综合空气滤清效率≥93.5%,柴油机排气颜色正常,增压器未发生喘振等现象,各项指标均能满足额定功率需要。
  对空气滤清器进行改造后,柴油机活塞及气缸套的磨损速度有明显降低,在机车进行检修时对柴油机活塞、气缸套的数据进行测量,测量数据如表1和表2所示。
  通过上述数据比对,可以看出在改造后2014—2018年柴油机活塞、气缸套磨损速度大大减缓,活塞、气缸套使用寿命较未改造前分别延长36个月、40个月左右,经过几年的质量跟踪,说明上述改造是有效可行的,同时柴油机进排气门、气门导管等磨损也大大降低,一定程度上减轻了维护检修人员的劳动强度,若考虑到机车燃油、柴机油消耗消耗减少等各项费用,其经济效益将会十分可观,值得冶金行业、风沙地区内燃机车空气滤清系统改造学习借鉴。
  参考文献
  [1] 任发成.GK1c型机车使用维护说明书[M].:资阳内燃机车厂,1996.
  [2] 王连森.内燃机车检修[M].北京:中国铁道出版社,2001.
  [3] 王奇夫.内燃机车运用[M].北京:中国铁道出版社,2014.
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